宝武集团中南股份炼钢厂焙烧作业区围绕“活下去 好起来”形势任务教育要求,组织生产骨干以“家一样的成本”理念进行全方位提质降本研讨,凝聚全体员工力量全面推进生产管控,产品质量稳定可控,8月实现环比降本128.9万元,石灰实现吨灰成本降低21.25元,9月质量、成本工作继续保持良好势头。
严把原料质量关
石灰石原料成本占石灰成本近40%,提升原料的利用率和减少碎石是降本的主要措施。焙烧作业区发动班组员工每班对原料进行高频次检查,发现异常时启动内部抽查或汇报作业区启动多部门联合飞检,对于作业区内部粒度抽查达到激励标准的进行奖励,形成全员把控的良好局面;充好利用150立方米气烧竖窑煅烧碎石提高原料的利用率,8月份石灰石吨灰消耗下降2.52%,外转碎石率下降1.48%,实现石灰石原料消耗降本3.81元/吨,共降本20.3万元。
降低煤气消耗量
煤气成本消耗占石灰生产成本40%以上,降低煤气消耗是降本的重中之重。面对7号、9号气烧窑实际情况,焙烧作业区迅速调整策略,依托8号气烧窑灵活组织生产。根据炼钢用轻烧白云石量及成品仓位的实时情况,精准制定换料生产标准。这一举措不仅保证了生产的连续性,还极大提高了生产组织的灵活性和效率,为节能降耗工作奠定了坚实基础。
为降低煤气消耗,焙烧作业区根据高炉煤气与混合煤气差价,优化生产,组织强化150立方米气烧竖窑生产效率,降低麦尔兹窑生产产量,以降低石灰总成本;根据外部煤气热值及时调整上料斗数,精准管控,精细操作,在保证窑况正常的前提下提高产能;针对休风复风频繁的问题,作业区对复风操作进行了全面优化,有效减少了煤气放散,进一步降低了能耗;4号麦尔兹窑投产后通过工艺优化逐步降低煅烧温度,石灰煤气消耗下降了0.68吉焦每吨,煤气降本75.52万元。
开展攻关促改进
为了降低灰粉送输成本,焙烧作业区组织精干团队进行攻关改善。一是理顺吸排车装灰效率降低成本;二是严控气力输送产量,降低压缩空气成本;三是梳理工序用气点,彻底处理漏气点,每班组织二次以上检查,发现漏点及时处理;四是梳理全流程管控重点,针对存在的问题制订措施,每周组织三次以上标准化检查,做好工艺参数精准控制,杜绝浪费。通过系列措施,降低了1号-3号麦窑压缩空气单耗,月降本1.58万元。(黄宝华 林少芬)