坚持质量第一、效益优先
各单位积极落实该公司“质量月”工作部署
聚焦质量提升和保障
通过落实改进、攻关、风险分析等措施
为品质赋能,助提质增效
推动产品和服务质量双提升
完成探伤攻关目标。炼钢厂开展提高钢板探伤合格率攻关,针对钢板非金属夹杂物含量问题,从全流程生产组织优化炉机节奏、改进LF造渣系工艺等方面,提升钢水洁净度;改进中间包冶金条件、提高辊缝合格率、优化二次冷却工艺,解决钢水浇注过程的二次污染及夹杂物聚集问题;严格管控探伤钢生产过程异常,协同制造管理部及时阻断异常坯,确保探伤钢质量受控。10月探伤合格率较1-9月提升7.07%。
降低厚板边裂缺陷率。炼钢厂利用每个浇次间隙检查二冷系统和铸机状况,同时抓好铸机功能精度保证,员工每15天检查弯曲段下耳轴间隙,每11天使用辊缝仪检查铸机精度。生产技术室工程师走进现场班组,宣贯培训边裂各项控制要点,提高员工质量意识,保证管控措施落实落地,提高铸坯实物质量。10月,钢板边裂率较1-9月降低0.28%。
提高内控成分合格率。炼钢厂通过确认每炉钢的铁水质量、废钢按工艺路线装斗等措施,确保钢水硫含量合格;重点控制好转炉终点的碳温,降低氧含量,稳定合金收得率;对转炉炼钢模型不断优化,降低钢水磷元素出格的风险;利用JIT系统,掌握铸机浇铸情况,提高钢水到站温度节奏双命中率,保证钢水软吹氩时间,以上工作举措的实施,成分控制稳定提升。10月,内控成分合格率比目标提升3.61%。
降低层溢出边返修率。轧钢厂生产技术室成立“热卷产线层溢出边返修率≤1.0%”攻关团队,通过新增卷取夹送辊尾部辊缝保持功能、精轧带尾纠偏装置、粗轧扣翘头控制设备、卷取机夹送辊总压力功能,降低层溢出边情况。同时按月测量轧机工作辊窗口尺寸,按季度测量轧机支撑辊窗口尺寸,超出范围及时恢复,对于通过垫片补偿尺寸的,制定检测拆除周期,并按期实施。通过以上措施的执行。截至目前,热卷层溢出边返修率降低至0.41%,较9月降低0.27%。