生产算细账,敏捷经营巧当家,宝武集团中南股份合营企业宝武杰富意轧钢作业区员工,在工作中主动转换思路,实现降本又提速。
宝武杰富意大棒产线每月开坯坯料一般为320×425断面,少有280×280断面。轧制坯按工艺是1号液压剪切头和分段,钢坯最后一段约9米,钢坯太短,定位不准,切尾一直以来用热锯锯切,造成锯片损耗、电耗、油耗增加,还增加了班中换锯片时间的成本损失。
一天中班,丙班接班生产,坯料为280×280断面。接班还剩34支坯就完成轧制批的轧制转圆钢生产,根据接班的锯片磨损情况,班长计划轧线转换规格同时热锯更换锯片,可节省停机时间。
可当炉内剩余11支坯料时,对讲机里传来了热锯操作工的声音:“班长,锯片磨损严重,不能再锯了,要停机换锯片了!”眼看就能换规格改轧圆钢,锯片却钝了需要更换锯片,要停机25分钟,一会换规格又要停……
班长不甘心就这么白白地浪费25分钟作业时间,他灵机一动想到一号液压剪可以切头,可以分段而且定尺长度都很准,那么用分段功能替代切尾功能投入不就能实现切尾了?
这个想法得到了相关设备、工艺人员的肯定。这个操作摆脱了热锯的限制,同样能完成轧制坯的切尾,节省了25分钟作业时间。
用分段功能切尾能实现定位准确,如果能投入到其他坯料的生产轧制中,能节省不少生产时间,还能降低锯片及能源成本,于是在下一轮生产轧制时,同样的操作应用于320×425断面的坯料,降本又提速,每年可节约成本62.4万元,机时产量提高11吨/小时。
转换思路,小改动就能获得好成绩。设备室电气主任师喜出望外,感叹道:“高手在民间啊!节能降耗离不开像这样对现场工艺流程熟悉还不甘心的人。”很快他特地在轧钢作业区组织了一次节能降耗大家谈活动,收集到了更多的现场降耗建议。(曹艳芬)