鄂城钢铁炼铁厂自动化车间
原料电工班
坚持发动职工向内挖潜增效
围绕“故障时间”“修旧利废”等
关键班组指标
深入推进提升工作
助力炼铁厂高效顺产
1--9月份
班组修旧利废指标
提升度高达146个百分点
电气故障误时指标
提升度达到91个百分点
获得三季度“关键指标进步幅度最大班组”
“快点!再快点!”
班组围绕保证高炉,烧结供矿进行智能化改造,提高设备作业率。原料备料区在生产过程中易出现取料过大和滑触线下方积矿现象,导致集电器撞坏和滑触线损伤,造成生产中断。
“一旦出现这样的故障,处理起来,起码要半个多小时,加上班组有时候人手不够,会影响到炼铁厂整个生产效率。”当大家都在处理故障的时候,班长则在思考着,如何能快点,再快点让生产恢复?
班长带领大家进行设备改造。在集电器两侧加装了防撞开关,一旦出现积矿情况,就可以通过中间继电器使PLC接收信号,发出报警,让行走变频器停机,避免故障发生。不仅能快速恢复生产,还让集电器撞坏问题明显下降。
由于严格工作日常管控,今年,故障误时有7个月达到故障“0”误时。“快点!再快点!”也成为班组工作追逐的目标。
“西瓜 、芝麻”一起捡
“精打细算,遇荒不乱。”班组积极发动班组成员每月进行修旧利废活动,对变频器、软启动器等进行维修,对废旧集电器等进行拼装使用。今年,修旧利废每月达到2万元以上。
与此同时,班组参与的“备料区机台防撞装置改造”和“16#配料圆盘皮带漏矿改造”2个设备改造项目,直接创效60余万。实施了备料3#堆取料机无人化改造,实现中控室远程精准定位堆料、取料操作,现场无人化,节约人力资源和时间成本。
“滴水成河,聚沙成塔。”班组开展“大讨论、大整治、大提升”活动,引导班组员工从点滴、从身边、从岗位做起,全员参与节支降耗,实现了每天降低电耗20000度。每月班组组织2次OPL单点课培训,对现场改善方面存在的问题进行现场解读和整改活动,保障生产稳定顺行。
原料电工班只是炼铁厂班组的一个缩影。如今,“指标一点一点提升,成本一分一分地省,效益一分一分地挣”,已经成为炼铁厂所有班组的共识。
获得三季度“关键指标进步幅度最大班组”
原料电工班只是鄂城钢铁班组的一个缩影。如今,“指标一点一点提升,成本一分一分地省,效益一分一分地挣”,已经成为鄂城钢铁所有班组的共识。(何晓宇 晏芳)