宝武集团中南股份轧材厂维检车间棒材点检班认真践行“三个一”精神,将“每一分钱都要较真、每一分钟都不耽搁、每一个人都要担当”的理念深植于日常工作,班组全员立足岗位,通过技术创新、精益管理做实做细班组关键指标,用实干实绩诠释基层班组的责任与担当。
小改小造释放大效能,降低设备故障时间
在棒三生产现场,点检班以“零死角”排查设备隐患,用创新思维破解技术难题。针对冷剪离合器换向阀长期承受侵蚀易出故障情况,班组提出并实施“并联冗余阀组+管路快速转接”的加倍改善方案,确保了冷剪稳定顺行;针对冷床高温区原位开关易损问题,对关键组件实施冗余设计,设备稳定性提升40%。面对轧短非标材精整效率瓶颈,他们将东 1、东 2 托爪改造为可翻转结构,使精整工序与上游轧线速度精准匹配;针对推钢机基座混凝土崩裂隐患,自主设计加固装置,同步消除设备安全风险与人身作业隐患。
这些 “小切口” 的技术革新,汇聚成显著的生产效益。3 月份,棒三线设备故障时间压缩至307分钟,棒一2线误产时间仅 133分钟,创下近三年同期最优水平,为产线稳定运行筑牢防线。
修旧利废挖潜能,降本增效见真章
点检班始终秉持“能修尽修、物尽其用”的降本理念。今年3月,棒三线1号冲渣立式泵因流量不足下线检修,面对传动轴断丝、螺牙锈蚀、部件磨损等复杂问题,以及8.8万元的新品采购成本,团队毅然选择自主修复。在旋流井旁高温蒸汽弥漫的作业环境中,点检班长带领班组人员俯身操作,用专用工具逐个取出断丝、重新攻牙;焊工师傅对磨损钢套进行精细补焊,从报废设备中拆解备件替换失效部件。历经3.5天连续奋战,他们在兼顾其他临时任务的情况下,成功让旧泵“重获新生”,直接节约设备采购成本8万元。面对棒三线穿水自由辊道因高温磨损导致的输送效率下降问题,班组采用焊条补焊辊面凹槽,经打磨修复后重新投入使用。4月份,点检班累计完成修旧项目节约金额达21万元,让很多废旧设备“重获新生”。(蔡赐来 李丽莹)