重庆钢铁炼钢厂准备车间在“精”字上谋突破,在“细”处见真章,充分发挥职能职责,通过回收利用,变废为宝,自主修复等举措牢牢树立“成本管控没有旁观者”观念,以实际行动诠释着算账经营的深刻内涵,为该公司降本增效贡献坚实力量。
巧手利旧,降本有道
“徐师傅,咱们自主修复的液压油管运行效果完全达到新件标准,太棒了。”
“是噻,我们天天和设备打交道,最怕它们‘生病’,这次修复不仅节约了新品采购费,还抢回2小时生产时间,值了!”维检班徐彬笑着和操作员王嘉辉聊起这次配件修复,谈话中流露出满满的自豪感。
此前,液压油管断裂导致锁紧油缸失压,搅拌头无法正常固定,影响生产顺行。原厂设计的直管连接方式,因无备用转接直管配件,让王嘉辉颇为着急。徐彬却沉着应对,在废弃物料区翻找出同规格的报废液压弯管。经精准测量,弯管两端螺纹参数与原设备完全匹配。他随即带领班组成员对弯管进行切割重组与焊接处理。更换后,设备适配良好,无渗漏现象,成功解决了生产难题。此次巧手利旧,节约新品采购费用1000余元。
集思广益,降本有妙招
电磁铁是电磁阀的“动力心脏”,电磁铁是通过通电产生磁场,将电能转化为机械能,直接驱动电磁阀内的阀芯移动。通过阀芯位移,控制液压油的流动路径(开启/关闭阀门),从而调节扒渣机的动作。
以往电磁阀出现故障是直接更换一整个电磁阀本体备件,新品采购费用较高不说,采购周期也长,很难等备件到货。对此,准备车间技术员、点检员主动作为,积极思考,他们通过查阅资料、了解设备工作原理,分析电磁阀各部件功能,结合丰富的工作经验,查找设备故障原因,制定修复方案。截至5月,准备车间通过利用报废电磁阀的电磁铁成功修复6台扒渣机电气设备,经过测试,设备成功恢复使用功能,节约备件成本1.56万元。
成本管控没有终点,只有创新路上的一个个里程碑,炼钢厂准备车间,将算账经营理念落到实处,在降本增效的道路上书写着"向设备要效益"的精彩篇章。(王嘉辉、钟曹林、卢娟、杨浩东)