鄂城钢铁制造管理部(质检中心)理化检验车间鼓励员工从细微处入手,用小改造解决大问题,实现效率与效益的双提升,涌现出一批立足岗位创新创效的生动实践案例。
小改动,破解检测难题
针对焦炭热值分析结果时常偏低的情况,车间仔细排查原因,多次调整参数后,问题依然存在。
面对困境,焦化化验班组成员没有放弃。他们秉持“立足现有条件、最小成本改进”的思路,积极查阅资料、反复试验,最终找到了一种简单却高效的解决办法。
一个看似不起眼的小改动,竟成功促进焦炭的充分燃烧,显著提升检测的稳定性和准确性。随后,通过标准样品校准和跨化验室比对,该方法的可行性与准确性得到进一步验证。
小发明,清理立大功
随着物检自动化系统全面上线,冲击试样的检测效率大幅提升,但试样清理问题却日益突出,不仅造成原料浪费,还严重影响检验进度。
机试班团队迅速响应,开展技术攻关。他们经过多轮讨论和实操验证,最终研制出一套简易高效的清理装置。该装置实现“零投入”改造,一经使用便效果显著:冲击试样返工率大幅下降,检验数据更加精准,同时也省去了专用设备的采购成本,让整个检验流程更加顺畅高效。
“价值创造不必追求高大上,小改小革同样能出大效益。”车间主任介绍,车间将持续深化“人人可创新、处处可创效”的班组文化,激励更多员工在岗位上发掘潜能、破解难题。(易婷、吴晖、王良伟)




























