四季度以来,河钢矿业柏泉铁矿生产科副科长宋扬扛牢攻坚重任,以调度室为枢纽统筹生产链路,围绕采场配矿精准度不足、选矿流程效率偏低的痛点,牵头落地采场可视化建设、配矿方案优化、选铁流程改造等重点工作,以全链条协同突破生产瓶颈,为冲刺年目标筑牢坚实支撑。
打破经验依赖配矿提质增效
“配矿不能只凭老经验估算,数据精准才能让后续流程少走弯路。”11月27日的生产调度会上,宋扬的发言直指采场配矿痛点。此前,采场配矿主要依靠现场人员经验判断矿石品位、产量分布,易出现配矿比例失衡,导致入磨矿石性质波动,影响后续磨矿效率。作为生产统筹核心部门负责人,宋扬主动扛起攻坚责任,决心以数字化手段打破传统配矿模式。
为摸清采场实际情况,宋扬带领技术骨干每天深入采场一线,对照地质勘探数据,逐区域核实矿石品位、储量及开采进度,笔记本上密密麻麻标注着不同区域的矿石参数。“采场地形复杂,不同区域矿石贫富不均,仅凭肉眼观察根本无法精准配比。”宋扬结合多年生产管理经验,提出构建“采场可视化配矿管理体系”的创新思路。
他牵头整合地质、测量、采矿等多部门数据,借助三维建模技术搭建采场数字化模型,并通过插入不同颜色的旗帜显示不同矿石品位信息,实现配矿全流程可视化监控。针对配矿过程中出现的品位波动问题,在质检作业区通过可磨可选试验,设定不同区域矿石的最优配比,指导现场装载机精准作业。
方案实施后,入磨矿石性质稳定性显著增强,为后续选矿流程高效运行奠定坚实基础。“现在配矿方案清晰明了,现场作业有章可循。”采场职工们看着原矿品位的实时数据,忍不住为这项创新举措点赞。
攻克冒矿难题台效稳定提升
“泵池冒矿不仅浪费资源,还严重影响生产节奏。”11月28日,宋扬在选矿作业区现场办公时,看着中矿泵池的冒矿现象,眉头紧锁,设备台效始终达不到预期。
“跨部门协同才能啃下硬骨头。”宋扬汇聚选矿作业区技术骨干、机修班长及技术科技术员等核心力量,全面梳理选铁流程存在的问题。通过现场跟踪、数据采集和模拟分析,团队找到了问题根源:二段高频筛无冲洗水装置,在球磨机台效提升后给矿量增加,筛分不充分;输送泵功率与管路配置不匹配,输送效率不足;干选甩废粒度偏粗,进入选铁流程后增加二段系统循环量的同时,影响泵的输送能力。
针对这些问题,宋扬带领团队反复研讨,最终制定《选铁流程优化改造方案》。改造过程中,他全程盯守现场,协调解决各类技术难题:重新设计泵池进料口,加装导流装置,增加矿浆通过量;将原有输送泵进行改造,提高输送效率,同时优化管路布局,减少输送阻力;调整破碎作业区直线筛筛网参数,降低进入选铁流程的粗粒级含量。
“每一个细节都不能放过,必须确保改造效果达标。”宋扬对施工质量严格把关,从设备安装精度到管路密封效果,逐一检查确认。经过连续奋战,改造工程顺利完工。改造后,泵池冒矿问题彻底解决,选铁设备台效从原来的180吨/小时提升至190吨/小时。看着平稳运行的设备和不断攀升的生产数据,宋扬感慨道:“现在生产顺了,冲刺四季度的劲头更足了!”(沈慧芳 于立朕)




























