本报讯(记者武晓庆 通讯员侯秀丽)今年初以来,为使新水消耗实质性地降低,在前期持续攻关的基础上,首钢长钢公司出台了《2021年降低水耗工作方案》,制订了“加强循环水、水处理系统的运行管控,吨钢耗新水降至2.0立方米以下”的方案。围绕这一目标,首钢长钢逐项展开攻关。
该公司焦化厂以“源头减量化用水和循环、阶梯用水工作”为原则开展降水耗工作,层层分解指标,核定各工序用水量及单耗指标。焦化厂重点围绕稳定提高浓缩倍数≥3.0、循环水的循环率≥97%的目标开展攻关;强化各工序循环水系统管控工作,以污水深度处理工序设备运行稳定、工艺操作稳定为目标,努力增加回收利用水量,使大量清水进入原水池作为生产补水,从源头降低新水补充量。同时,焦化厂强化管控生活用水,有效改造各区域用水设备。
该公司炼铁厂不断加强新水使用管理,以精细化操作促使新水消耗降低,增加高炉循环水泵房与冲渣泵房之间的岗位联系。高炉循环水泵房根据循环水质情况进行排污,冲渣泵房合理利用高炉循环水泵房排污废水,严格控制水池水位,降低新水补充。炼铁厂按照工艺要求,合理稳定控制混合料含水率,加大跑、冒、滴、漏问题的治理力度和外排水的治理力度,增加能源介质跑、冒、滴、漏问题的检查频次,控制外排水量和水质。炼铁厂以公司下发的外排水总量指标为红线,严禁超标排放,加强高炉换热站新水、软水补水量的管控;完善计量设施,购置一台机械立式热水专用流量计,解决了职工澡堂热水表计量不准确的问题。同时,炼铁厂定期对各用水点计量设施进行点检,发现异常及时协调处理,并加强计量设施维护及考核力度,确保所有计量设施处于正常运行状态。
该公司炼钢厂严格焖渣池用水管理,要求渣场焖渣用水只允许使用焦化达标水,禁止使用其他水进行焖渣作业;转炉浊环污水池保持水池深度1/3水位运行,禁止将污水池抽空运行(检修除外);含油废水调节池水位运行不得高于2.5米,杜绝调节池水位过高溢水进入污水池外排;严格按要求补水,最大限度减少补新水;缩短取样水阀门开启时间,杜绝浪费。
该公司轧钢厂对各作业区水耗、能耗等指标进行全面分析,生产专业系统对生产现场存在的跑、冒、滴、漏问题和长流水现象进行自查和处理,加强各环节计量;对棒线2个长流水用水点严格控制用水量;对高线穿水双旋流过滤器反冲洗排水和检修期间浊环水系统排水,则根据压缩空气压力、外排水总量控制情况来决定反冲洗及作业时间。这一系列措施的落实,确保了用水量降低。
通过该公司各生产系统的共同努力,各生产环节对用水都进行了严格而精细的管理,通过有意识地节水和堵漏,目前该公司的吨钢耗新水月均损耗较以往降低23%,达到了1.74立方米。
《中国冶金报》(2021年4月22日 08版八版)