本报通讯员 肖红琴
今年下半年以来,攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司铁粉车间职工齐心协力,紧盯设备难点,突出“创新赋能”,努力把工作中的难点变成效益点,有效解决了诸多难题,使老设备重新焕发生机。
给分离机穿“护甲”
该公司铁粉车间的主体设备分离机,是对铁粉进行分离和沉淀的专用设备。该设备由于24小时超负荷运转,常常导致中轴断裂,修好后不到一个月的时间又会断裂,反复修、反复断。
为了彻底解决这个问题,该车间职工仔细拆解分离机,认真分析,最终发现了原因。原来,分离机的中轴是由6个“抱箍”组成,设备在运转时,作为紧固件的“抱箍”因长期受到拉力作用而发生弯曲变形,产生裂纹直至断开,最终使中轴发生断裂。
问题找到了,职工们积极施策。为了节省备件费用、降低生产成本,该车间职工决定自行修复。他们用宽为70毫米的角钢加固在中轴的中间部位,为保证焊接质量,又采用耐磨、耐高温的焊条进行焊接。过去一个月就会断的中轴,目前在该车间已经用了3个月之久,并还在继续使用中,散发着改装后的新活力。
给吊车安“自动门”
该公司铁粉车间有1台吊车,职工在进入吊车操作区域时,需经过一道铁门。过去,这道铁门是用插销来关闭的,不仅不好对位,而且由于吊车的运转,会使门栓自动脱离,造成门自动打开。吊车距离地面足足有12米,如果门栓自行脱落从上面掉下来,砸到行人或设备的后果不堪设想。
为此,职工们分析情况,制订措施,对这道铁门进行技术改造。职工们利用旧轴承的外圈做了两个自动锁装置,一个固定在铁门框上,另一个固定在铁门上。当两个装置的距离超过轴承外圈直径时,门上圆环会立即碰触到铁门框上的长方形槽子,铁门立即卡死,有效地消除了安全隐患。
给设备制作保养及更换周期表
该公司铁粉车间设备众多,且老化问题严重。该车间职工们经过长期的实践和摸索,再结合车间生产实际,在检修班的大黑板上制作了一份详细的设备保养及更换周期表。这个表上详细标注了设备保养时间,什么时间打黄油、加水、更换皮带一目了然。
设备什么时候需要检查、更换,职工们都直接在表上标注出来了。比如说分级机尾轴更换周期为30天,时间一到,职工们就会主动去测量尾轴尺寸,达到磨损程度,及时更换,有效解决了设备故障多的问题,确保了设备的长周期运转。
随着设备使用寿命的延长,设备保养及更换周期表在降低职工劳动强度的同时,也降低了车间的成本,提高了铁粉的生产效率,为该公司提产增效提供了有力的保障。