本报讯(记者李巍 通讯员武建军)日前,河钢集团张宣科技能源公司在轻苯富油余热新工艺改造中,引进无动力闪蒸技术,成功解决尾气排放难题,实现节能降本目标。该技术实施以后,轻苯富油余热工艺产生的尾气和软水可实现100%回收利用,年可降低蒸汽等动力成本60余万元。
轻苯富油余热工艺采用2.0兆帕以上蒸汽作为富油的加热源,通过富油预热器后,每小时产生8吨蒸汽尾气和汽水混合物,如果使用直接排放的方式,会造成大量的蒸汽能源浪费。该公司技术人员聚焦节能新技术,通过多种方案对比,决定采用无动力闪蒸技术,实现蒸汽尾气和汽水混合物100%回收、尾气零排放、动力零消耗的目标。
无动力闪蒸技术的核心是闪蒸罐和自动控制系统,当蒸汽尾气和汽水混合物进入闪蒸罐内,通过闪蒸实现汽水分离,上部是蒸汽、下部是软水,并利用闪蒸罐上部蒸汽压力,自动将软水通过专用管道压入软水系统循环利用,同时一部分过量蒸汽汇入该公司低压蒸汽管网,实现再利用。该技术利用闪蒸罐内部蒸汽压力作为软水输送动能,无需任何外部动力,实现动力零消耗。
此外,该公司应用自动控制技术,可自动调控闪蒸罐内部蒸汽压力平衡,精准控制软水液位,保证尾气和软水不间断输送、回收。该技术的应用,保证了轻苯工序富油预热过程中蒸汽的合理温差和压差,使轻苯生产中的关键参数——富油预热温度可精准控制在185摄氏度~190摄氏度最佳范围,为轻苯工序增产降耗奠定了坚实基础。
《中国冶金报》(2023年01月05日 08版八版)