本报讯 为确保后期顺利执行超低排放标准,日前,通钢公司对焦化事业部5号焦炉烟气处理装置进行优化升级改造,新建5号焦炉烟气脱硫脱硝项目,可有效降低焦炉烟气排放有毒有害气体,减少环境污染,保护周边环境。
该项目于4月10日开始施工建设,经过不懈努力,于11月10日完成了该项目中最难的一道施工项目——烟囱开孔工作。
据了解,该事业部5号焦炉烟囱始建于2006年,已生产运行17年,其筒身为钢筋混凝土结构,总高度135米。由于5号焦炉烟道狭窄,导致脱硫脱硝系统无法在烟道部位取气,因此,只能在烟囱部位开孔取气。为确保5号焦炉烟气脱硫脱硝项目的工期进度,该公司会同项目部召开烟道开孔方案讨论会30余次,发送施工单位工作函5次。经过数次审核、论证,最终确定了烟囱开孔方案,并开始实施。
由于焦炉烟囱为工艺烟囱,整个烟囱开孔施工过程中不能停产,烟囱运行周期过长,开孔过程中存在内部衬砖脱落的风险。为此,在施工过程中,该项目施工人员克服烟囱内部温度高、外部寒冷等诸多困难,采取人工方式,分上下半圆拆除内衬砖,在钢筋胎具外部采用耐火砂浆砌筑四周耐酸砖。
经过2天半的时间,他们最终完成了焦炉烟道开孔工作。此次焦炉烟囱开孔方式是东北地区首次实施,并一次性成功,为后期项目建设提供了有力支撑。(陈世宇 匙武)
《中国冶金报》(2023年12月14日 08版八版)