本报讯(特约通讯员张建 通讯员崔凯)近日,山钢股份莱芜分公司型钢厂异型轧钢车间职工对粗轧区(BD)水除鳞泵组的控制方式实施改造,成功将除鳞泵电机的怠速电流由50安降到36安,年可节约电费20余万元。
面对当前严峻的市场形势和成本压力,该车间锚定“扭亏增盈、归母为正”的根本目标,成立能耗诊断小组,寻找降低电耗的突破口。经过数日的现场观察和对标分析,该小组发现粗轧区(BD)水除鳞泵存在较大的节能空间。原来粗轧区除鳞泵电机一直在37赫兹恒频运行,但现场真正需要在此频率运行的时间,只有每次除鳞作业时的十几秒钟,其他时间都处于待喷状态无须高频运行。针对此问题,该小组成员结合现场实际需求,将除鳞泵待喷状态时的运行频率调整至25赫兹,当轧机需要除鳞作业时,提前5秒将除鳞泵的运行频率提升到37赫兹,使除鳞泵电机的怠速电流降到36安,既保证了除鳞效果,又最大限度地降低了电耗。
“目前钢铁行业形势严峻,企业发展举步维艰,我们要增强危机意识和责任意识,转变‘指标到顶、潜力挖尽’的思想,眼睛向内,深挖内潜,保证成本指标持续向好。”该车间主任尚国明表示。
《中国冶金报》(2024年05月30日 08版八版)