本报讯 今年初以来,承德钒钛物流运输系统以机车节油攻关为突破口,组建专项攻坚小组,通过“技术革新+管理提效+全员参与”三维联动,实现机车单位能耗同比下降5%,为该公司绿色低碳发展注入新动能。
针对铁路坡道多、曲线半径小导致机车能耗高的问题,该公司组织技术骨干开展“机车动力优化”专项行动。该公司技术人员通过实地勘测张滦区间重点坡道数据,结合机车牵引特性,创新实施分段调速法,提前提升机车功率,避免中途换挡导致动力损耗。在兰旗梁隧道等曲线区段,技术人员通过车载系统实时测算离心力,优化通过弯道的速度,减少怠速时间。
该公司车辆机务段对机车实施系统维护,降低单机油耗,建立机车能耗“日跟踪、周分析、月考核”机制,通过GPS定位系统实时抓取机车的运行速度、燃油消耗、空转时间等20余项数据,形成数据库。针对空转率高的机车,该段对驾驶司机进行一对一帮教,通过人员培训降低空转损耗。该段还组建抢修突击队,针对燃油系统泄漏、空气滤清器堵塞等常见问题,开展零泄漏专项整治,及时修复燃油管路漏点,更换低效空气滤清器,使机车燃油利用率提升5%。在实践经验的基础上,该段修订《机车节油考核办法》,将油耗指标与绩效挂钩,设立创效标兵专项奖励,激发职工参与的积极性。(陈洋 贾春生)
《中国冶金报》(2025年07月24日 08版八版)