本报讯 近日,联合特钢动力厂制氧作业区通过一项看似微小的创新,破解了长期以来的“浪费”问题。过去,该厂氢气发生器中使用后的变色硅胶因吸湿饱和被直接废弃;如今,经过科学的再生处理,这些硅胶得以100%循环利用,实现了“废弃物零产生”。
这一转变源于该作业区化验员的细心发现。在一次试验中,他们将吸湿后的硅胶放入180℃的环境中烘烤,仅10分钟,原本失去吸附能力的硅胶竟恢复活性,颜色由粉红变回湛蓝,吸附性能与初始时几乎无异。很快,一套规范的再生操作标准应运而生:从硅胶的收集与分类,到烘烤温度的精确控制与时间的严格把控,再到再生后性能的检测,每一环节都有了明确的操作指引。曾经的“废弃物”被送入烘箱,经过高温“洗礼”后,摇身一变成为合格的“再战勇士”,重新在氢气发生器中发挥作用。
这看似简单的烘烤,烤走的是水分,留下的则是真实可见的效益。该作业区每月节省的硅胶采购费用虽然不大,但积少成多,正在稳步为生产成本做“减法”。(蔡立军 赵永新)




























