进入四季度,陕钢集团汉钢公司轧钢厂轧机装配车间以修旧利废、小计小改为抓手,将降本增效工作常抓不懈,多措并举从实际出发让降本增效落地生根。
三级联动,做好成本控制
要切实推动降本增效工作,必须从源头抓起。轧机装配车间强化成本预算,车间采取三级联动机制,将成本目标任务层层分解,具体到车间、工班长、班组员工,形成人人头上有指标的三级联动机制。车间内装配轧机、车铣轧辊月牙槽所采用备件、备品、工器具等零件比较多,但又必不可少,因此车间为了进一步控制物资成本,对物资的申报计划加强管理,对急需的物资优先申报,不急用的物资在不影响生产的前提下合理延迟分段申报。此外,车间对各班组所需领用的物资严格控制,必须以旧领新,减少对物资不必要的浪费。
技术改造,成果立竿见影
轧线上轧机所使用的冷却水管为圆形水管,在过钢时,冷却效果很差,要么喷水喷不到点位,要么出水口堵塞浇水量太小,轧槽磨损较快,换槽频繁,轧机使用周期变短,导致轧机提前下线,装配导卫工和轧钢工劳动强度大幅增加。针对此现状,轧机装配车间不断查找资料,集思广益,向兄弟单位“取经”,并多次开会进行研讨,结合圆形水管尺寸,将水管重新加工制作成扁形水管。投入使用后,轧槽冷却效果良好,不仅延长了轧机的使用周期,还降低了人员的劳动强度。此外,棒线即将要试轧新工艺φ12mm螺纹钢五切分,由于冷却水管未及时回货,为了不影响按期试轧,车间用同样的办法制作冷却水管,缓解了眉燃之急,确保了φ12mm螺纹钢五切分新工艺的成功试轧。
苦练技能,确保工艺质量
机加班棒线机加区域轧辊月牙槽的加工,是轧线轧制成品最关键的一个环节,它是影响钢筋工艺质量的因素之一,月牙槽加工若因人为因素造成废槽,一个废槽,相当于3至4组轧槽因切分的因素被迫列为废槽,减少了轧辊的使用周期,导致轧辊消耗占很大的比重。车间为了降低轧槽的报废率,一方面对机加班组人员定期进行工艺方面的培训,强化人员质量意识;另一方面,严格落实“师带徒”机制,“一对一”快速提升个人技能水平。
机加班组月牙铣操作人员深刻总结前期经验教训,在月牙铣槽和刻字刀具方面狠下功夫,无论是老师傅,还是徒弟都苦练磨刀技能,互相探讨,不达到精益求精不罢休。在保证磨刀质量的前提下,每次加工前,人员再对机床操作步步检查确认,尤其是加工参数必须做到百分百确认,才进行加工。在测量方面,做到全过程、全方位质量管控,在测量中人员可以从数据的变换中,判断出刀具的磨损程度,能够在第一时间修磨和更换刀具,切实把好轧辊加工的工艺质量关。(陈瑶)