截至9月25日,陕钢龙钢公司炼钢厂钢铁料消耗较上月降低约3kg/t,合金成本较上月降低约3.5元/t,吨钢降低10.4元/t,创效约620万元。
近期,陕钢龙钢公司炼钢厂围绕系统成本再降100元目标,瞄准成本靶心,劈波斩浪、勇往直前,用实际行动助推企业降本增效。
营造降本氛围,转作风、鼓干劲,统一全员思想。该党委深推“党建领航、班子引领、干部走在前列”工作机制,要求领导干部带头“抓作风、做表率、保落实”,带头做好形势任务宣传教育,通过严明工作纪律、成立攻关小组、管理人员值班、中夜班监察行动、加强日常督导与考核等措施,进一步转变工作作风。为营造全员降本增效的良好氛围,该单位切实发挥“群星璀璨 照耀钢城”先进典型培树工程作用,开展技术人员上讲台“传帮带”活动以及多种形式的对标活动,提高全员操作水平;广泛宣传各类先进典型,并扎实开展“赛马”机制、“红旗炉”“明星炉长”“创新创效明星”“优秀点检员”等先进集体及个人评选活动,营造全员参与降本增效的浓厚氛围,全面吹响降本增效攻坚战的号角。
科学组织生产,深挖内潜、全员发力,提高生产效率。该单位通过细化生产组织,严抓过程工序管控,形成以连铸为中心、转炉为基础、设备作保障、安全是关键、温度为灵魂的生产组织理念,通过严格控制工序时间,争分夺秒,提高生产紧密度,以时间换效率,以效率换效益。
根据产品创效利润空间,该单位科学组织,优化钢坯钢种规格生产计划,深挖内部潜力。转炉工序通过优化转炉脱氧工艺、提高锰硫比、锰硅比、成品碳达标率,提高钢水质量,满足浇注工艺要求。连铸工序通过提高中包寿命、严格控制钢水镇静时间、优化二冷室冷却水压力、定期清理喷咀、净化冷却水参数,实施“三恒浇注”工艺,降低事故。通过生产组织优化及各项措施的落实,截至9月23日,2#连铸机生产效率较上月提升7.1%,达到历史最好水平,创效120余万元;对5#、6#转炉引进转炉掷落式在线自动检测系统,转炉冶炼周期缩短2分钟,生产效率提升12%。
优化生产工艺,破瓶颈、解难题,瞄准成本靶心。围绕影响成本的重点指标,该单位精准发力,针对钢铁料消耗、石灰单耗、合金成本等关键指标,精准施策,成立专项攻关小组,制定攻关方案,下发目标责任清单,指定专人负责,确保降本目标的完成。为降低钢铁料消耗,该单位围绕原材料供应质量、废钢配比、转炉熔剂消耗、转炉喷溅、含铁料配加量、转炉终渣全铁、碱度及游离铁等工序指标进行攻关。通过持续攻关,转炉终渣全铁较八月份降低1.2%,碱度降低0.4%,渣中游离铁降低1.3%,废钢质量提升明显,含铁料配加量提高4.6kg/t。同时坚持实施全流程配加清洁废钢工艺,充分利用钢水富余热量降低生产成本。围绕合金成本攻关,开展提高出钢碳、降低出钢温度、实施钢坯成分窄区间控制、开展微合金工艺优化试验、使用B88铌铁替代常规铌铁、新老区钢包配加高锰块铁及废钢斗配加高锰块铁,降低合金成本。(梁少鹏 刘海瑞)