宝武集团中南股份炼钢厂在能耗精益管理降本增效上下功夫,以操作、工艺、技术、设备改善等为抓手,持续助推能源管理体系提档升级。1月-7月,炼钢一工序降低氧耗降本73万元,成效显著。
为降低氧耗,一炼钢作业区从提高转炉一次拉碳命中率着手,从缩短冶炼周期、减少后吹、降低钢铁料消耗等方面下功夫。通过各班班后操业会、技术人员每周开展的专项冶炼操作培训、管理和技术人员的每天现场跟踪指导和事后复查操作记录等措施,把有关影响一次拉碳的操作和参数控制范围,逐一向各班组传达、培训并予以落实,使得班组控制水平有效提高。同时精益管理,标准化作业,落实好精准控制装入量制度,要求废钢班提供每一斗废钢的料型及重量,铁水班提供每一包铁水的温度和成分;落实精细计算热平衡控制,适时根据条件的变化而变化,及时调整装入量以及冶炼过程中配料,确保冶炼钢水的成分和温度控制在一个较窄的范围,提高终点控制的准确性与稳定性;完善操作,根据铁水温度,调整冶炼操作,控制好冶炼过程,减少炉口结渣,从而减少刷炉口次数等。
1月-7月,炼钢厂一工序累计吨钢氧气消耗对比2022年降低了0.39立方米/吨钢,实现降本73万元。(陈立新 黄宝华)