今年以来
炼铁厂坚持问题导向、两眼向内
从设备小改小革入手
深挖岗位降本增效潜能
在小改革中积累经验
在小革新中激发潜能
一点一滴不断提效率、降成本
自主创新,突破渣池板结难题
四高炉作业区的水渣渣池,由于行车限位及渣池结构设计的原因,无法清除渣池死角位置的水渣,导致死角处水渣堆积板结,针对这一情况,四高炉作业区员工集思广益通过在渣池死角区域安装喷淋管装置,杜绝了渣池死角板结的发生。
设计改造,改善侧筛网板结现象
为有效消除四高炉水渣脱水器的侧筛网板结这个设备隐患,作业区工艺技术员与设备点检员共同攻关,通过在四高炉水渣脱水器旁增加一个冲渣装置,让侧筛网板结现象大幅下降,侧筛网更换数量减少了50%,清理积渣的工作量下降至原来的四分之一,全年可节约成本20万元左右。
查漏补缺,增强管道抗老化能力
针对熔剂除尘管道和燃料除尘管道漏气冒灰的问题,作业区排查出了6处故障高发点,在管道转角容易磨穿的位置,焊补了400mm厚的钢板,增强了钢管抗老化能力。通过修复,除尘系统可多回收燃料和熔剂约2吨/天,减少焊补管道5工时/月,每年节约成本约7.5万元。
小改小革,消除渣浆泵漏水
过去,水渣渣浆泵的进出水管位置为合金铸造件,渣浆泵故障出现漏水时,管道因无法切割及位置调整,增加了渣浆泵更换的难度,作业区在进行试验后将管道改为普通材质后,管道切割及安装变得更方便快捷,同时也减少了渣浆泵漏水的现象。(田正平 罗庆旺 陶晶 何婷婷 陶晶)