在当前严峻形势下,宝武集团中南股份轧材厂棒三生产作业区积极响应“过紧日子”的号召,牢固树立“一切成本皆可降”的理念,聚焦算账经营,力求在逆境中寻求突破,在创新中破解现场难题,助力该公司打赢降本增效攻坚战。
成品轧机作为生产线的核心设备之一,其稳定性直接关系到产品的质量和生产效率。日前,成品轧机错孔杆出现断裂,这就意味着备件维修成本随之增加。
为了解决成品轧机错孔杆断裂这一难题,作业区成立攻关小组。小组成员开展头脑风暴,创新性地提出了整体焊接加固的点子,使之形成一个坚固结实的整体结构。这样就能从根本上解决了因松动或断裂导致的调整失效问题,极大地提升了设备的耐用性和稳定性。
此外,攻关小组还针对17机和18机进口导卫问题进行了改善,引入了轴向调整措施。然而,这一调整过程在巨大的辊压作用下,具有一定的难度。面对这一难题,攻关小组再次发挥团队智慧,通过巧妙设计开口和精细焊接修复的方式,成功解决了调整难题。这一创新改善方法不仅简化了调整流程,调整精度也显著提高,操作难度也大大降低,有效避免了因导卫问题引发的错孔超标现象。
实施这些创新解决方案后,棒三生产作业区的生产效率显著提升,实现每月因成品轧机错孔杆断裂而引发的生产中断次数为“零”,判废率也得到显著下降。一年可节省备件维修成本和因质量问题产生的损失约32万元。(王少玲 李丽莹)