重庆钢铁公司能源环保部动力作业区牢固树立“过紧日子”思想,坚持“自己的事情自己干”的理念,本着“以实践磨炼队伍、以项目培育精兵”的原则,在作业区范围内大力开展自主维修、自主改善,不断提升全员自主维修能力、加强人才培养,让全体员工在干中学、学中干里积累“经验值”,不断提升解决问题、自我了结实现降本增效的“战斗力”。
自主维保保障设备状态。下半年,动力作业区变频器和升压变压器的维保周期陆续到期,为积极响应公司业务回归、协力回归要求,作业区决定本次维保任务由员工自主负责实施。
面对艰巨的任务,作业区骨干首先对设备进行全面检查,制定详细计划。他们利用业余时间积极与供应商沟通,虚心请教技术问题。经过不懈努力,成功完成2号变频器升压变压器和1号变频器的维保工作。
“虽然过程艰难,但我们还是坚持下来了。”电气设备区域工程师姚新兴说。本次自主维保节约维修费用2448元。
自主检修杜绝带病运行。“我们的自动排水器好像出现了问题。”空压班班组长代力在作业区例会上汇报设备运行情况。
空压站负责为该公司各个工序的用户提供稳定的压缩空气。由于空压机长期运行,自动排水器经常出现问题,作业区组织人员经过仔细检查和分析,发现是自动排水器的控制阀出现问题。作业区立即组织人员对控制阀进行解体检修,清理了控制阀内部锈渣,确保了排水通道的畅通无阻。同时,他们还对控制阀进行了联动测试,以确保其能够正常响应并驱动排水器工作。9月,作业区共计自主完成空压站15台自动排水器的检修工作,节约检修费用2040元。
自主维修保障设备健康。9月,在对空压机组进行巡检时,机械设备区域工程师向明召敏锐地发现长材1号空压机入口差压已经接近了报警值。
他发现入口过滤器滤芯的积灰情况严重,影响了机组的运行效率,但是当前最大的问题是没有滤芯备件。“低压6号机组不常开启,但是滤芯与1号机组匹配。我们可以自主拆卸进行更换,确保机组正常运行。”他仔细对设备及备件情况进行了梳理,提出检修方案。
他牵头组织检修组开展自主维修工作,克服高温、多雨等气候不利因素带来的影响,成功解决了机组问题,提升了发电运行效率。本次检修共拆卸和安装空气滤芯120只,节省检修费用2720元。(郑未、武芳、代力)