聚焦节能降耗、极致能效,重庆钢铁炼铁厂原料车间瞄准水渣压缩空气系统能耗高、管控难的痛点,创新推行以风刀装置替代压缩空气进行吹扫工艺。风刀装置投用后运行平稳,预计每年可降本超328万元。
因水渣含水量高,机械清扫装置难以彻底清洁,水渣压缩空气系统承担着返程皮带的带渣吹扫任务,水渣压缩空气系统吹扫虽然能清洁皮带,但月均压空消耗量高达255.5万立方米,成本达38万元,而且系统依赖手动启停,无法与生产实时联动,造成了持续的能源空耗。
为破解这一难题,原料车间在炼铁厂相关职能室的协作推进下,创新性提出“以风刀替代压空吹扫”的改进方案。在每条皮带机头增设一台专用风机(风刀),实现风机与皮带机的电气联锁控制——皮带启动则风机自动运行,实现随开随停、精准供能。
“这不仅是一次设备优化改造,更是一场从‘人控’到‘智控’的转变。”班长何建明介绍,改造后系统月均耗电约15.4万度,费用降至10.93万元,相较改造前每月压空消耗,成本降低27.39万元,年降本可达328万元。
“安全是一切改造的前提,我们不能有丝毫马虎。”车间安全员陈浩在改造中反复强调。切换前,他们开展了为期半年的定点试用,并制定了详细的管道泄压、设备隔离断电等安全操作规程,完成了全面的安全风险评估,并组织班组骨干进行了专项操作与维护培训,同时与设备厂家联动协同,建立起了高效的运行保障机制。
此次风刀装置的稳定投用,不仅是炼铁厂原料车间在降本增效道路上的一次成功实践,更充分展现了一线员工直面挑战、勇于创新、精益求精的奋斗精神。接下来,原料车间将持续深挖内部节能潜力,推动更多降本增效举措落地,为公司降本增效贡献力量。(廖芩)




























