在宝武集团中南股份轧材厂有这样一支队伍,他们以“团结一致、发挥潜能、价值创造、我们最强”为行动号角,将“算账经营”融入日常生产的每一个环节,用实实在在的降本增效实绩斩获宝武集团2025年度“算账经营最佳实践团队”的荣誉称号。他们就是轧材厂棒材车间棒一线乙班。
锚定现场,攻坚瓶颈提效率
自棒一线“双高棒”的号角吹响后,乙班全员拧成一股绳投身“达产达效”攻坚战。他们把精整区域瓶颈作为攻坚重点,针对打包环节弯钢、错包频发、效率偏低等问题,班长黄雪菲牵头规范操作标准,要求班员精准运行横移链,严格执行标准化打包作业,以精细化管控筑牢后端防线;同时,要求轧机组严控各道次料型在标准范围内,针对带扭转角度的机架制定“勤观察、勤调整”的管控准则,着力解决倍尺长度不稳定、冷剪切非尺料过多等问题,提升剪切效率,减少生产浪费。
设备优化,双管齐下强保障
设备稳定是算账经营的重要抓手。乙班从设备优化和生产管控双向发力。一方面创新优化模块轧机辊环冷却方式,对冷却水管出水口改造后采用环形喷淋冷却,实现辊环全方位高效降温,有效杜绝冷却不足引发的辊环烧裂、崩孔等故障,解决孔型冷却不均导致的成品质量问题,延长辊环使用寿命,年节约备件费用25万元;另一方面围绕成材率提升下功夫,通过严控氧化烧损、精准管控飞剪剪切量、稳定切分线差等举措,实现成材率提升0.15%,年降本342万元。
巧破难题,小改小革创实效
面对18#机导卫更换因轧机间距限制导致的操作难、耗时长问题,乙班主动攻坚、创新破局。班组结合现场实际制定改造方案,割除活套延伸导向口,制作活动牛头结构,通过焊接钢板、搭接进口夹板的设计,防止牛头走位偏移,让 18#机导卫更换时间从15分钟压缩至5分钟,单日减少非生产时间约20分钟,设备故障发生率降低30%,以小改小革实现设备作业效率大提升,为产线连续稳定生产扫清障碍。
精于算账,方能善创效益。乙班各项攻坚举措叠加发力,一年合计可创造效益达到了471万元,让算账经营理念在生产现场落地生根。下一步,乙班将以此次荣誉为契机,聚焦现场痛点难点持续开展攻关,不断深挖产线潜力,以更严的标准、更实的举措深化算账经营工作,为轧材厂高质量发展贡献更多力量,持续擦亮“乙班最强”的奋斗底色。(李丽莹 陈娟)




























