宝武集团中南股份炼铁厂紧扣“三创四化五策略”高质量发展模式要求,以“四大成本改善工程”为工作主线,全面深化算账经营理念,以整合协同推动集约化制造,在铁水成本管控方面取得良好成效。

聚焦成本改善,以提煤降焦攻关为突破口持续发力。焦炭负荷成功突破5.0t/t,由1月份的4.70t/t提升至2月份的4.78t/t,3月份7号高炉最高日均负荷达5.07t/t,8号高炉达4.97t/t,焦比同步降至330kg/t左右。攻关成效有效缓解外购焦炭供应压力,月外购焦炭节约成本240万元,为成本改善注入强劲动力。
注重成果转化应用,破解经济炉料条件下提煤降焦难题。炼铁厂坚持理论联系实际,将自主知识产权专利技术高效应用于生产一线。依托“一种喷煤量控制方法、装置、设备及存储介质”“一种高炉喷煤量调控方法”等专利成果,精准确定不同炉容高炉风口喷煤量最优参数与燃烧效率最佳路径,为提煤降焦工作夯实理论基础。7号高炉日喷煤比突破185kg/t,8号高炉日喷煤比突破182kg/t,焦炭负荷实现稳步提升。
坚持技术创新引领,全力攻克工艺瓶颈问题。针对攻关过程中出现的炉内气流不稳、炉体热负荷波动等难题,炼铁厂开展炉身静压与气流稳定性关联研究,构建高炉炉身静压与热负荷关联控制模型,运用大数据技术量化操作标准,大幅减少热负荷波动频次,为大风量、大矿批操作奠定坚实基础。7号高炉风量提升至4900m³/min以上,8号高炉风量提升至5850m³/min以上。针对入炉锌负荷偏高问题,创新应用“一种降低锌在高炉内部循环富集的工艺”专利技术,有效降低锌富集对高炉稳定顺行的不利影响。
此次提煤降焦攻关取得好成绩,得益于中南股份相关部门的大力协同,离不开炼铁厂铁、烧、焦、原料、喷煤、配矿等各专业的紧密配合。围绕“四大成本改善工程”,炼铁厂全员凝心聚力、同向发力,以集约化制造驱动生产效率提升,为企业高质量发展提供坚实支撑。(陈生利 邓娟)




























