记者吴 兆军 通讯员 吕征
今年初以来,河钢集团邯钢矿业公司以“管理再提升、效益创一流”为核心工作,通过优化工艺操作、强化成本管理等措施,持续加大对活性灰窑关键技术指标攻关,降本效果显著。上半年,该公司吨灰天然气消耗同比降低3.02立方米,累计节约成本81万元;振筛筛网材质升级后,累计降本270万元左右;降低原料外采等,累计降低生产成本200万元左右。
邯钢矿业公司是邯钢炼钢系统活性灰主要供应单位。“面对市场和成本的多重压力,我们想尽办法为邯钢供应优质、量足的活性灰原料。”邯钢矿业公司经理陈德东介绍说,该公司活性灰烧制燃料是天然气,在生产过程中,由于天然气气源超过3 种,生产热值不稳,造成活性灰质量波动。针对此问题,该公司经过系统论证分析,以“热量输入+温控双标控制法”替代以前的“温度控制法”。执行“热量输入+温控双标控制”操作后,通过改造窑喷枪流量孔板,优化燃气管道连接方式等措施,并利用在线热值仪,实时掌握及调整热值与流量,天然气消耗吨灰同比降低3.02立方米,产品质量完全合格,1月—6月份累计节约成本81万元。
该公司认真分析当前破碎能力,结果显示,40毫米~80毫米石灰石振动筛筛网限制筛分效率。为提高产品创效空间,该公司组织多方讨论,决定对白灰车间1号和2号振动筛使用功能进行优化改造:对破碎片石线1 号和2号圆振筛筛网材质升级,筛板上下层都采用高弹性聚胺脂筛板,解决雨雪天气石料湿粘筛板问题,保证筛分效率;同时,将2号振动筛筛网孔孔径调整为32毫米,通过大量实验找到合适的振筛振幅和频率,极大提高了筛分效率。改造完成后,该公司40毫米~80毫米石灰石收率从50%提到55% ,1月—6月份累计降成本270万元左右。
活性灰窑生产原料为40毫米~80毫米的石灰石,市场采购价格较高。为降低采购成本,该公司多方分析,最终决定采取采购石料自己加工的方法,为活性灰生产提供40 毫米~80毫米石灰石原料;同时,将其他规格的石灰石外售,降低原料外采成本。1月—6月份,该公司累计加工外购石料20余万吨,累计降低生产成本200万元左右。
《中国冶金报》(2023年7月26日 06版六版)