为进一步降低用水、制水成本,杜绝水资源浪费,达到一定区域内梯级补排水的目标,水运党支部召开专题研讨会,对各单位的排水量、排水水质、需水量进行现场分析统计,制定《给排水系统优化改在方案》计划将炼铁、炼钢、轧钢净环及棒线浊环实施改造;将老汉钢排水予以回收促进改造后平衡回用水系统;除盐水系统使用回用水,合格水质送往新水管网;新建发电机组排水予以回收等项目,通过各种渠道来提升回用水的使用量,从而减少南干渠购水成本,降低吨钢耗新水量。在满足用户使用需求的前提下,实现水资源“分质供应、能用尽用”的最终目的。
比赶超,由“紧螺丝”到“二级跳”
根据前期与龙钢公司工艺指标的对标管理成果,该车间自查自纠,对污泥脱水系统的隔膜泵进行实施改造,随着生产废水系统的不断完善,大量沉淀的污泥需送往板框压滤处理,加上天气渐冷的原因,隔膜泵的送泥量大大减小、输泥管道堵塞,导致压滤机进泥时间长达12小时,无法满足生产需求。针对这一问题,车间领导对标交流、现场勘查,决定将隔膜泵换成扬程50m,流量60m³/h的渣浆泵;其次对压滤机202张滤布进行更换,404个排水口进行疏通,从而进一步优化工艺技术,提升生产工作效率,最终将实现6小时进泥工作任务。
转观念,由“车头带”到“动车组”
该车间各班组紧紧围绕“人人身上有指标,各个指标有人扛”的降本增效方向开展日常工作。结合系统生产需求,积极开展避峰就谷攻坚战,废水班将反洗v型滤池时间调整至夜班开展,确保大功率风机、反洗泵在谷值启停;主控班联系各单位夜班补足需水量,保证白天各水池高水位运行;综合运行将cass池曝气时间调整至中班;检修班将厂房内照明灯更换为LED节能灯;各生产系统根据需求选择照明区域,据初步统计经调整后,每年可节约电费25万元左右。同时各班组长带领员工对区域的管道、阀门进行查漏补缺,杜绝跑冒滴漏现象,对室外供水管道进行防腐保温,确保能源介质的正常供应。(郭超锋)