7月,重庆钢铁废钢应急料场电动筛分网正式投用,公司积压近半年无法使用的3000吨废钢资源经电动筛分网筛分作业后,将产生经济效益500万。
▲原来的简易格筛网
外购废钢自身不可避免会携带部分渣面,露天堆放雨水侵蚀后也会产生铁锈,夹杂粒度小于10㎜颗粒的渣面,炼钢工序将无法直接利用。公司此前采用简易格筛网,用铲车上料,让混有渣面的废钢靠自身重力过筛网,实现渣面与废钢的分离。经该工艺处理后,废钢含渣面颗粒仍然较多,且处理效率低,无法满足当前低铁钢比规模高效生产节奏。
▲改进后的电动筛分网
针对上述情况,物流运输部成立攻关团队,攻关团队依据料场块矿筛分的思路,提出采取电动筛分想法。经过多次论证,攻关团队最终确定了以一号、三号码头振动筛为基础,对振动筛中部进行挖孔,增加圆钢筛棒制成电动筛分网的方案。
攻关团队初步制作完电动筛网后,不断解决新机具在作业过程中出现的问题,对设备进行优化,将筛棒间隙由原来80mm缩小到50mm,并取消了横向筛棒,成功完成了电动筛分网的改造。
正式启用电动筛分网作业后,大大提高了废钢筛分质量和效率,每天可完成200~300吨的废钢渣面处置,公司积压近半年无法使用的3000吨废钢通过筛分,可以产生合格废钢1800吨,按每顿废钢2800元,预计可产生经济效益500万。(张争 赖春)