宝武集团中南股份公司2023年“质量月”活动的主题
增强全员质量意识 推进公司高质量发展
焦油是炼铁焦化工序生产过程重要的焦副产品,根据焦油产品质量管控要求,合格的焦油质量含水控制在4%以下。2020年以前,焦油产品的含水分离依靠焦油在设备内的重力沉降,分离效果不理想,波动较大,严重时焦油中间产品不合格率超过20%,为控制销售焦油产品质量,焦油产品在油库存放时需再次脱水,既增加成本又增加劳动强度,且由于采用传统手段控制焦油质量,效果也不理想。
为稳定焦油质量,确保客户满意,2020年,炼铁厂化产中心实施焦油质量提升工程,在焦油产品的输送管线上增加超级离心机,通过现场调整超级离心机转鼓转速,使焦油水份分离效果降低,但是由于生产负荷变化导致焦油进入超级离心机进料量不稳定,当在个别时段进料量与超级离心机转速匹配时,焦油产品的含水能达到3.5%,一旦焦油进料量出现波动来不及调节时,水份如同脱缰野马般立即超过4%的控制要求,产品合格率得不到保障,事实证明此方法行不通!
化产中心焦油质量攻关成员没有被问题所难倒,通过查阅历史数据和统计分析,提出第二种操作方法进行尝试,把焦油氨水分离槽的焦油层油位进行微调,提高进入超级离心机焦油的含水量,经过现场一周的取样化验,结果显示水份由原来的2%以下提升到2%-3%,因而焦油产品的产量由原来的120吨/天提高至125吨/天,效果十分明显。
看到如此结果,焦油质量攻关成员心里都感到很欣慰。但为更一步提升焦油质量管控水平,团队成员把成品水份控制目标再控高0.5%,焦油产量会再提高!攻关团队成员通过自身的业务知识结合现场的实际操作摸索,并结合设备厂家的意见,针对超级离心机调节分离水刻度的调节器进行调整,并全程跟踪试验,目前,成品油水份含量能长期控制在3.4%至3.7%之间,较以往同一煤气发生量的情况下,焦油产品日产量增至128吨。
近期,团队成员再次通过精心操作,发现还有两个方法可以稳定焦油的含水。首先,通过每周对剩余氨水槽的抽渣作业,其中对非外送蒸氨工序的槽底的抽渣时间有所延长,使更多的槽底沉积的好油重新返回刮渣槽和分离槽系统中处理;其次,联合检修人员对刮渣槽进行开盖,以刮板更为远离槽底为目的,让运行中不会刮走更多由负压煤气罐带来的混合液中的焦油,而使其进入焦油氨水分离槽,通过以上两个方法,进一步稳定提升焦油的产品质量!
对产品质量控制孜孜不倦地追求
从小事做起 从细节做起
将专业专注、精益求精的理念
融入到质量管控的每一个环节
既满足于客户要求 又为企业增加效益
为公司高质量发展交上了满意答卷!
(潘靖恒 杨涛)