鄂城钢铁公司炼铁厂喷煤系统共有4座烟气炉
主要为高炉喷煤制粉系统提供符合要求的热气体干燥剂
其干燥效果直接影响磨机出粉率的稳定性
但就是这个烟气炉
有时在生产关键时候掉“链子”
问题初探:
烟气炉一般依靠电动执行器控制阀门开度来调整炉膛压力,阀门处会产生多余的电能损耗,造成电能浪费。且喷煤引风机电机功率也较大,很容易造成电机运行烧损。
解析:
既浪费电能,又损坏设备,还影响生产,公司正提倡“降本增效”,可它在这个节骨眼上老掉“链子”怎么行?总得想个办法彻底解决,绝不能让它再掉“链子”!自动化车间首席操作张志刚心里暗暗想着。
连着几天,他都在烟气炉那块转悠。那天,他盯着电动执行器控制阀门,脑门忽然一下开窍了。执行阀门改变不了,但可以通过调节变频频率来调整炉膛压力。
他把这个想法告知工友们,大家纷纷叫好。说起来容易,可实战起来不容易。可再不容易,为达到降本增效最终目标,大家都能克服。
经过一番紧锣密鼓地实施,喷煤引风机变频改造完成并投用。改造后,提高了工艺精度,降低了生产风险,消除启动阶段的热冲击和机械应力冲击,提升执行阀门的运行寿命和安全性,降低电能浪费,预计每年节约用电150万kWh,节电145万元。
这下,生产时烟气炉再没掉“链子”了。看着正常运作的烟气炉,想着又能为该公司“降本增效”出了一分力,大家心中无比舒坦。(晏芳)