在宝武集团中南股份轧材厂棒三线,红送辊道曾是块难啃的“硬骨头”。点检员蔡赐来每次巡检,都会在这里多停留一会儿,仔细查看轴承温度是否正常、辊道运转有无异响、冷却水是否通畅。干了二十多年点检,他心里清楚,这套设备“脾气”不小。

红送辊道是棒三线生产的“咽喉”,钢坯从加热炉出来后,全靠它一路输送。由于长期处于高温工况,辊道轴承座易损、辊身磨损快,几乎每个月都要检修四五次。每次吊装检修都涉及起重装卸、车辆进出等高危作业,月均6项高危申报,让这位有着二十多年工龄的点检员每次签字时都格外谨慎。
“光靠修,永远修不完。”蔡赐来心里憋着一股劲。他翻出近三年的设备检修记录,逐页比对故障类型、频次和原因,最终发现问题的根源不在“修”,而在“设计”本身:辊道高度偏高,维检站位属于高危范畴;冷却及润滑系统跟不上,设备难以抵御高温;物流依赖天车和平板车倒运,环节多、风险大。
蔡赐来将想法带到车间,召集几名骨干开展了一场头脑风暴。大家围在图纸前各抒己见,有人建议统一降低辊道高度,有人提出重新选型冷却系统,还有人主张用取钢机和汇流系统替代天车和平板车。蔡赐来一条条记下意见,心里有了底:“只要方案扎实,这事就能往前推。”

此后,蔡赐来白天点检,空闲时就蹲在现场测量数据,晚上则泡在办公室里画图纸。为确定最合适的辊道高度,他在辊道两侧反复测量,最终将净高度定在0.9米——既方便人员通过,又保障了维检操作空间。为给辊道“降温”,他反复比较选型,最终确定并优化了干油水冷系统,加装阻挡颗粒物和隔热设施,有效降低了辊道轴承受异物侵入的损坏频率和热辐射影响,使设备基本具备全年免换的条件。
在物流环节,原本依靠天车吊运和平板车倒运,起重伤害与车辆伤害风险始终存在。蔡赐来向厂部及车间提出用取钢机、汇流系统替代原有方式的建议,经过模拟实验和数据分析,新方案的可行性得到验证。项目完成后,当第一根钢坯通过汇流系统、取钢机稳稳将其抓取送入保温坑时,现场所有人都松了一口气。
改造完成后,蔡赐来依然坚持每天巡检,在记录本上认真记下设备运行状态。一年后,数据出炉:红送辊道年检修次数从原来的月均5次降至全年仅2次,高危作业申报从月均6项降为0。这组数字背后,是他与工友们日复一日的坚守与攻关。令他欣慰的是,他参与的《棒三线智慧热装热送技术改造》项目荣获中南股份科技成果一等奖,并获授权专利1项,年创造效益约3800万元。
如今,蔡赐来走在红送辊道旁,仍会停下脚步,听听设备运转的声音。他说:“搞设备不能总想着‘出事怎么救’,得想着‘怎么让它不出事’。设备稳了,生产、士气才会稳。”
从一名普通点检员到中国宝武优秀成果奖获得者,蔡赐来用行动证明:创新不一定是惊天动地的大发明,更多时候,是扎根现场、死磕问题的那股韧劲。(余欢)




























