5月29日,转炉零速悬停精准自动出钢技术在梅钢炼钢厂四号转炉热试成功。出钢过程中,转炉抱闸全程打开,按照倾动设定曲线,结合炉内钢水液面及渣线智能检测,实现精准悬停运行。出钢时,倾动停位精度达到0.1度,远高于人工控制水平。该技术为炼钢厂自主研发、国内首创,为全面实现转炉自动出钢奠定了基础。
梅钢转炉在实现一键炼钢后,转炉出钢、出渣过程中的倾动摇炉、挡火门、钢包车走行、钢包底吹、加合金等仍需要人工操作。为提升转炉工序的智能化水平,炼钢厂近年来开始研发自动出钢技术,特别在转炉倾动角度自动控制等关键技术上,力争自主开发并赶超行业先进水平。转炉倾动采用人工摇炉时,依靠操作人员对钢流、渣流的目视判定,控制抱闸断续开闭,导致炉体无法平稳倾动,钢液面无法精准控制,过程卷渣无法杜绝,出钢时间较长。炼钢厂结合图像识别技术和智能控制模型开发,完成了自动出钢关键技术突破,实现转炉零速悬停功能。
去年下半年以来,炼钢厂对转炉倾动系统进行自动控制、安全联锁和传动设备改造,增设炉口渣液面、出钢口钢流、渣流6套图像识别摄像头,开发出精准出钢模型、动态调整模型和溢渣判断模型,利用5月份四号转炉炉修机会开展功能调试。该功能投用后,可显著缩短出钢时间,提高生产效率,降低操作人员劳动强度,减少人工控制失误。
下一步,炼钢厂将继续开展四号、五号转炉自动出钢功能调试,二炼钢转炉出钢各项操作将全部实现自动、联动、遥控,以及一键溅渣、自动打炉口、自动出渣等功能。