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马钢炼铁总厂高炉摆动流嘴延长寿命降成本
小封板解决大难题

2024-07-24 18:02:00

  本报讯 在全员算账经营的浓厚氛围下,宝武马钢炼铁总厂高炉二分厂炉前作业区扎根现场算细账、算好账,在保证设备长周期稳定运行的基础上,通过小改小革深化技术降本,取得了很好效果。5月份,A高炉摆动流嘴完成了技术革新,就是一个典型案例。
  自2022年底大修之后,该厂A高炉摆动流嘴通铁量降低。在受铁水与非受铁水状态下,摆动流嘴日常温差可达到600℃。忽冷忽热促使摆动流嘴工作层与钢壳之间出现“拔缝”、产生空隙,流入“拔缝”的空气加速了工作层氧化,严重影响摆动流嘴的使用寿命。
  A高炉有两个铁口出铁,单铁口日通铁量在5000吨左右,摆动流嘴设计通铁量为5万吨,因此摆动流嘴投用10天就得修补。摆动流嘴维修过程复杂、要求严格,从解体到投用至少需要7天时间,修补完就要马上投用,时间非常紧迫。摆动流嘴每修补一次需要8袋左右浇注料,一袋浇筑料成本在九千元左右,成本压力着实不小。
  为了延长摆动流嘴使用寿命,A高炉炉前技术攻关小组集思广益,经过多次总结、梳理与探讨,拿出了技术方案。在摆动流嘴钢壳上檐口,焊接一块宽250mm、厚度20mm的封板,然后再浇筑摆动流嘴耐材,阻止空气流入。
  该厂高炉二分厂厂长凌明生告诉我们:“生产实验表明,在出铁一个多星期后,技改后的摆动流嘴未出现异常情况。我们分厂继续跟踪了技改后的摆动流嘴通铁量数据,到使用周期结束,技改后的摆动流嘴通铁量都稳定在9万吨左右,成效非常明显。”
  从摆动流嘴的使用成本来看,改造之前每月需要浇筑3次,总计成本需要21.6万元;改造之后,平均每月浇筑1.7次左右,总计成本需要9.36万元,每年可为企业节约成本146万多元。 (马昭斌 程军)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:滕珊

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