本报讯 近日,首钢京唐钢轧部铁水预处理脱硫实现一键自动扒渣。与传统的手工扒渣相比,自动扒渣系统能够显著降低铁损,工序铁损可以降低6%,年减少铁水消耗近200万元,经济效益显著。
铁水预处理脱硫扒渣是转炉炼钢工序中一个重要环节。为了减少生产成本、提高工作效率,钢轧部与首自信公司联合组建了集生产、工艺、设备、计算机系统以及模型开发等多个领域专业技术人员的攻关团队,并借助5号预处理站开展了脱硫自动扒渣控制系统的攻关开发工作。
经过多次考察对标和模型优化,技术团队在融合智能控制与先进机器视觉技术的基础上,成功研发了脱硫自动扒渣控制系统。该系统集成了倾翻车位置检测、铁包液位监测、铁包倾翻位置识别、扒渣机定位、渣面分析以及智能扒渣路径优化等关键技术,通过高精度传感器进行倾翻车、铁包液位、倾翻位置以及扒渣机的定位,确保了操作的准确性。同时,该系统采用先进算法对渣面进行细致分析,为扒渣路径规划提供精确数据支持。这一系列技术创新解决了渣面比例分析、自动倾翻角度控制、扒渣板浸入深度计算以及扒渣路径执行等核心技术难题,实现了自动倾翻、渣面分析、路径规划、自动扒渣等功能。
该系统投运后,扒渣效率提升了约20%,扒渣时间缩短了1分钟~3分钟。特别是针对高级别钢种的精扒渣(铁水亮面≥90%)平均时间已缩短至10分钟以内,达到了行业领先水平。 (张鹏飞)
《中国冶金报》(2024年09月10日 04版四版)