据悉,此次隐患排查整改“回头望”活动是本着“防风险、除隐患、遏事故”,落实安全生产重预防、抓治本的重要抓手。安环生产部每天上午8:00由部门负责人牵头,安全员、行车工、安全监督及生产现场负责人组成联合巡查小组,对废钢加工现场各项设备运转、现场堆放管理及安全环保制度落实情况进行排查。对物的不安全状态和人的不安全因素进行彻底检查,对现场发现的问题、隐患及时记录在册,现场纠正、指正或下发整改通知单限期整改、整治,落实日清日结,做到每日必查,发现隐患及时协调处理,处理结果实时追踪,切实做好安全自查整改工作。
加强防卫,防患未然
针对新冠肺炎疫情情况,安环生产部积极响应公司部署,将新冠肺炎疫情控制和安全工作共同重点对待,从春节正月初三开始,每天三次对全公司范围内进行消毒工作,以确保值班期间及复工复产后厂区的疫情安全。2月24日,宝轧公司复工复产,每天上午07:30、中午13:00,由部门组织专人负责在进入厂区门岗对复工上班人员间隔1米距离,逐人进行体温测量、登记。并要求所有复工人员全程佩戴口罩,不聚集,分散作业。随时跟踪、观察市外返宝复工人员的身体健康状况,既保证了人员的安全,又有效保证了全公司疫情的防控工作得到实效。
重点检查,保障安全
3月份,现场检查时发现龙门剪设备防护栏严重变形脱落,已经起不到安全防护作用,对加工生产和设备检修人员操作,存在很大安全隐患,当机立断,限期三日内整改恢复。设备维修班组立即对原有的防护网拆除后,进行整形、加固、焊接、拼装后,两日内对防护网进行了恢复,迅速地保证了检修工的工作安全。
4月初,现场巡检中发现16号单梁吊减速机存在漏油现象,属于设备“跑、冒、滴、漏”不安全状态,针对这一情况,安环生产部检修班立即部署方案,组织人员,分工明确。首先对漏油减速机进行了拆除、分解、并对漏油原因进行了现场分析。在对漏油处理时碰到了难题:轴承套无法更换,立即联系设备生产厂家。经过厂家专业技术人员利用手机视频远程指导更换,经过检修班连续四天的维修后的减速机安装后,加注润滑油,目前滴油不漏,运行良好。
加强学习,提高意识。
宝轧公司汉中、韩城分公司分别组织相关人员与汉钢公司轧钢厂、龙钢公司炼钢厂、轧钢厂进行对标学习交流,针对安全“12560”生产管理模式要求、落实完善双重预防机制、干部履职考核体系及特种设备管理等方面进行了全面对标学习;同时,就废钢物料的堆放、现场运输、安全管理进行了交流。将先进的安全现场管理经验带回去,落到实处。并以此对标学习为转折点,找差距、补不足、强落实,增强职工安全意识,树立“只要措施到位,一切安全事故都可以控制”的安全理念,进而提升安全管理能力。
通过“安全生产回头望”活动的开展,进一步提高了全体职工对安全生产重要性的认识,增强全员的安全意识和安全责任心,使职工们清楚认识到宝轧既是贸易型,又是生产型企业这一特性,安全生产工作坚决不能松懈,在开展工作中考虑安全问题的意识明显增强,各项安全措施得到进一步落实,以敬畏之心全面落实安全生产责任制,为企业高质量发展全力以赴。(杨雪、王宗科)