创新在哪里?答案就在现场,在无数个影响生产顺畅的“大小问题”中,只要每一个有担当的员工稍加留意,见微知著,总能找寻到创新的灵感。
在一次棒三产线检修时,自动化车间作业长吴天文发现,冷床裙板辊道电机由于振动极易造成电机接地及轴承卡死,影响生产作业率。
“处理一台裙板辊道电机卡死故障要15分钟,冷床裙板辊道电机共120多台,任意一台故障都易造成生产中断,如不采取有效措施优化电机管理,故障误时将不可设想,咱们必须想办法,降低冷床电机故障率!”吴天文在故障分析会上说道。
图为现场检查辊道电机
经自动化车间技术骨干开会讨论,提出两项改造措施。
改造一:每段辊道采用奇偶变频控制
经班组职工自主创新改造后,现每段辊道电机采用奇偶变频控制,单台电机故障时不影响其他设备运转。
电机控制改造
改造二:辊道电机开关采用过载保护断路器
班组职工调整辊道电机开关的过载保护电流,出现过载故障时,能及时跳闸脱离,有效减少故障处理时间,降低电机消耗。
改造后,棒三冷床杜绝了因辊道故障导致的误时,减少了辊道电机消耗,每月降低约10台电机修理费用,年可降低备件费用6.75万元;同时有效提高设备运行的安全性、可靠性,为高效生产提供有力保障。(王娟)