重庆钢铁物流运输部铁路作业区聚焦能源、运行、设备“三笔账”,以生产稳定运行和实现降本增效为目标,发动全员立足岗位创效益,从点滴做起,从细微处着眼,深抠每一个指标,较真每一分钱,算好岗位创效“细账”做实作业区降本“大账”,围绕增效益“聚沙成塔”,立足降成本“滴水不漏”,算账经营在作业区蔚然成风。
接车成功100% 小改小革促提效
拨车机大臂起降,主要由液压系统和PLC进行控制,由于拨车机重钩与车厢碰钩的高度存在误差,随时可能需要进行人工接车,影响了接车率。
张雄飞和班组成员找到问题症结,在拨车机平台大臂根部下方安装了自制锥形下限位块,保证大臂下降到标准高度,让拨车机碰钩与路车碰钩高度保持一致,改造后接车成功率提高到100%。
100%的接车成功率,提高了翻车机卸车量,每天可节约路车停时费用291元,每年预计节约成本10.6万元。
更高效快捷 制动缸有“度”可量
制动缸行程是机车重要部件,它的作用与汽车的刹车一样,保障着机车的行驶安全,所以对它的检查一点不能马虎。
检查制动缸行程,重要的就是观察制动缸勾臂上刻度线,数值在55~70毫米是正常状态。由于制动缸标识磨损等原因,造成刻度不清,加大了观察难度,乘务员张强利用废旧闸瓦钎进行剪切、打磨再打印刻度制作出“检测尺”,彻底解决肉眼点检不准确问题,使制动缸行程检查更加方便、高效。
巧用一招 液压系统无内泄
翻车机笼子倾翻重车如果长时间悬停,液压系统内泄,可能造成“靠车”或“压力信号丢失”,导致车辆发生脱线事故。
为了保障翻车机正常运行,以前员工在翻车机进车端、出车端同时用4个10吨的手拉葫芦把车皮与翻车机本体固定牢固,花费大量人力物力,加压过程中还存在诸多风险。
员工向传兴经过反复思考,想出了对策,采用第一时间关闭翻车机液压管道进油、回油阀门,有效控制了泄压的发生,只用30秒钟就快速完成处置。(李莹、张雄飞)