鄂城钢铁物流管理部
始终围绕价值创造核心目标
依托精益管理机制
与全员岗位创新平台
聚焦业务链条中的堵点难点问题
集中开展攻关突破
推动“微优化”“小改进”持续涌现
生动诠释了岗位价值创造的实践成效
在“百千万”工程中交出满意答卷

装卸车间
念好“精打细算”经
装卸车间将算账经营深度融入翻车机卸车全流程,通过优化作业流程,将车钩连挂成功率提升至89.6%,直接节约备件采购成本近90%,有效破解了长期困扰生产的操作难题与设备隐患,为卸车作业安全高效运转注入强劲动能。
先进操作法
针对拨车机与车辆倾翻后车钩偏移连挂存在的对位不准、连挂不畅问题,车间攻关小组通过现场跟踪、数据分析和模拟推演,对操作方法进行优化,提升车钩连挂成功率。
这一操作法的标准化推广,不仅提高了作业流畅度,更降低了设备异常冲击频次,延长了关键部件使用寿命。
解决设计缺陷
翻车机系统迁车台涨轮器,由于设计缺陷问题,车轮停止位在一定范围内的随机性与固定感应开关不匹配,导致信号不稳或丢失等问题。
为解决该项问题,车间攻关小组,通过硬件改造实现真正物理信号反馈,杜绝因程序误判导致事故的风险。
关键技术自主掌控
迁车平台车辆液压缓冲器传统外购定制周期长、成本高,攻关小组摒弃“等靠要”思想,自主设计优化,单件节约采购成本近90%,实现了关键技术自主掌控,为同类设备现有备件替代积累了宝贵经验。

维修作业区
注入“智能血液”
在厂区铁路道口,栏木机常年经受机车频繁通行与岁月侵蚀,不仅推高了维修成本,更威胁着机车通行效率与安全生产。
物流管理部维修作业区的叶师傅坦言:“每次抢修都像在和时间赛跑,稍有不慎就会影响厂区铁路运输!”
化身“设备医生”
一线工人的巧思遇上工匠精神的淬炼,电务班骨干化身“设备医生”,通过一系列的调整、点检维护,破解了运维难题,为栏木机注入了“智能血液”,让老旧设备重获新生。
清零、降低,筑牢屏障
每年电机更换量从10台降至0台,弹簧更换减少了6根,栏木机总成更换实现清零,更重要的是,故障率显著降低,为铁路运输安全高效运行筑牢坚实屏障。
铁运车间
实现自由“呼吸”
在近千度铁水的炙烤下,厚重的铁水车包盖里衬面临严峻挑战——不锈钢焊接结构在热膨胀中容易扭曲变形,造成包盖无法闭合。维修时,工作量大,且耗时长。
让钢铁学会“自由呼吸”
铁运车间创新团队将笨重的“铁板”巧妙设计,维修效率飙升,不锈钢用量年节约50余吨。
这项创新让钢铁学会“自由呼吸”,不但节约了检修材料,减少了非计划检修,年化经济效益也很可观。(康震烁 刘炳德 罗涛 杨姣)




























