新年伊始,万象更新。
面对新形势赋予的新使命、新任务提出的新要求,河钢集团张宣科技全体职工凝心聚力、铆足干劲,全速投身新年开新局的各项工作,以“今天比昨天强,明天比今天好”的奋进姿态,书写“效益年”实干担当的生动注脚。
“装备重生”的起步冲刺
起步即冲刺,“最后一公里”的班组职工如何响应? 张宣科技检修公司负责智维服务皮带机设备的班组用“外科修复术”给出完美的答案。
众所周知,皮带使用一段时间后,就会出现磨损,必须更换,这个习以为常的合理现象,在新一年变成了“不合理”。这种不合理,源于月降低皮带机设备维护成本2000余元的新目标。
“每一寸完好的皮带都不能浪费,起步即冲刺,就从它开始。”锚定新目标,深入挖潜,智维班组忙得不亦乐乎。
通过目测等手段鉴别皮带损伤情况,用粉笔仔细标记,将局部完好的部分切割下来。裁剪只是第一步,真正的技术在于“拼接”。使用“硫化融合法”,将裁好的皮带段两端打磨、涂胶,在高温高压下重新融合成一体。
旧皮带经过精心裁剪和拼接,实现了“涅槃重生”,“变”出适用于不同距离的新皮带50多米, 化为降本增效的“真金白银”,让大家刮目相看!
起步即冲刺也成为佳话,在职工中一传十,十传百,成为大家相互借鉴、学习的经验。
“技术改造” 的首战告捷
点亮一盏灯,照亮一大片。全体干部职工的担当作为引领了一种新风尚,以“效益年”为主线,创新实施设备技术改造,降低设备维护成本的热潮,一浪高过一浪。
“咱的新年首战,就从质谱仪开始!”走维护氢冶金的机械三工程部,业务主管杨寿延成为新年的“弄潮儿”。
质谱仪是检测气体纯度的仪器。但,在冬季运行中出现一个痛点,高温介质通过质谱仪检测系统时,凝结成水滴,导致数据漂移,管路堵塞,故障率高,成为降本增效的难点。
痛点就是创新点,杨寿延带领大家围绕质谱仪的样气成分、传输链路、冷凝机理展开全方位深度剖析。
经过n次模拟测试后,以空气压缩机为核心动力单元,搭建辅助冷却系统,优化涡轮制冷器与空气压缩机的联动逻辑,通过气源驱动、低温制冷、脱水除杂,高温样气快速冷却,水分及时排出,大大提高了样气纯度,满足了质谱仪精准测量的苛刻要求。
改造达到了预期效果,高温样气提纯,质谱仪故障率“清零”,月维护成本预计降低万元。
技术改造首战告捷赢得新年新突破,成为激励大家破题攻关,一往无前,冲锋陷阵的强大动力。
“绿色创新”的一路飘红
攻坚浪潮接连奔涌,起步冲刺、首战告捷的故事还在职工口中传颂,绿色创新的故事再一次袭来。
氢冶金的核心设备均为进口设备,降低备件费和维护费成为效益提升的攻坚课题。
“技术大拿”夏云龙主动“揭榜挂帅”,带领团队围绕监测系统升级、还原气管道精密维护等重点课题,组织专项研讨,经多次技术勘查、反复测试采集数据后,高效完成国产质谱仪通讯与数据控制程序编制,攀登上国产设备替代进口设备的高峰。
夏云龙圆满完成揭榜挂帅任务的同一时间,跨区域、跨专业的联合攻关也有了新成效。机械、电气专业技术人员联合修改煤气压缩机油压的安全联锁程序,将供油压力低停机值由0.25 Mpa调整为0.18 Mpa,增加2秒延时,圆满避免了压力微动导致的误信号。
新年,新担当,新作为,新成绩一路飘红。短时间里,该公司先后完成氢冶金过程检测仪表优化升级、新增工艺控制过程的实施及系统功能的深度开发等5项自动化改造项目和1项科技创新成果。
新年开新局,实干启新篇。从点到线,从线到面,小改小革、技术改造,绿色创新,正汇聚成绿色大发展的澎湃动能,也宣告这一年必定硕果累累。(赵晓文)




























