本报讯(记者吴兆军 通讯员刘明婕)今年初以来,河钢集团邯钢邯宝炼钢厂汇聚职工智慧,强化能源管理和设备升级改造,效果显著。目前,该厂钢包修砌和烘烤次数同比减少40%,每次烘烤可节约焦炉煤气38400立方米。
该厂进一步梳理生产节奏和钢包周转的调控,要求煤气消耗日结日清,降低烤包、烤炉煤气消耗。该厂通过持续跟进生产状态,合理调整备用待上线钢包和新砌筑钢包的烘烤计划,细化上线时间标准和新钢包大、中、小修的烘烤配比。该厂根据烘烤火势的需要调整烘烤开始时间,做到每天对消耗情况进行统计分析,实时掌控。同时,该厂将“双胞胎”透气砖钢包全部投入生产使用,减少钢包下线次数,从工艺方面减少烘烤器使用频次。目前,该厂钢包修砌和烘烤次数同比减少40%。该厂完善了RH真空槽烘烤制度,使用处理位次数在65炉以上的浸渍管进行待机位真空槽烘烤,减少真空槽异常下线,每次烘烤可节约3天烘烤时间,节约焦炉煤气38400立方米。
该厂借鉴标杆单位先进的操作方法和操作理念,完善转炉操作制度,提高生产运行人员的节能降耗及环保意识,通过标准化操作,坚决杜绝转炉出现烟尘外溢现象,积极构建均衡、稳定、高效的生产秩序,在降低生产成本的同时保持现场清洁生产。与此同时,该厂还利用新技术对转炉裙罩进行升级,准确控制烟道降罩时间,有效防止冶炼过程中烟气外溢。此举不仅提升了转炉烟气热值和煤气回收量,还有效提升了环保效果。7月份,该厂吨钢煤气回收量达到145.53立方米,环比提高了2.38立方米,达到国内同行业领先水平。
《中国冶金报》(2023年08月18日 03版三版)