本报讯 日前,在新钢9#高炉快修过程中,不仅实现了安全、绿色停炉,还实现了煤气“零排放”,全程回收。这一举措减少了煤气资源浪费,大大降低了环境污染,提高了经济效益。
9#高炉于2月20日停炉,进入快修阶段。此次快修拆除并更换了176块冷却壁及部分导出管的根部盲板,并进行了炉内压火料处理和炉身喷涂等工作,提高了高炉内部结构的安全性、稳定性,延长了高炉使用寿命,为高炉长期稳定运行和降低生铁生产成本奠定坚实基础。
与以往高炉检修放散残余煤气不同,此次9#高炉快修过程中,该公司炼铁事业部制订了详细的停炉方案。操作人员严格控制风量、水量等参数,每半小时检查炉顶煤气成分,杜绝了爆震现象发生,同时,该部将高炉煤气全部回收,并入动力管网加以利用。这一举措体现了炼铁事业部对环保工作的高度重视,也彰显了该部实现超低排放和绿色炼铁的能力。
9#、10#高炉同为2500m3的大型高炉,在9#高炉快修前1个月,10#高炉成功完成了快修并恢复生产。据了解,元月15日,10#高炉快修开炉后,技术经济指标大幅提升,内控合格率达到96.21%,比2024年同期上升9.67%,燃料比为504.33kg/t,生铁成本实现下降。这一成绩为9#高炉快修提供了宝贵的经验和坚定的信心。(甘志鸿)
《中国冶金报》(2025年03月20日 08版八版)