宝武集团中南股份炼铁厂高炉炉外作业区坚持将“极致降本”理念贯穿工作始终,紧盯年度降本增效指标,分解细化责任,通过精细化管理,凝聚全员群策群力、节支创效。7月份,作业区实现了各高炉炉前安全生产,铁水温降、氧气消耗等考核指标取得实效。
居安思危,向安全要效益
作业区牢固树立“安全就是效益”理念,坚持利用各横班第一个中班上班前半小时开展“班前安全学习”:学习事故案例,分析事故原因,用血的教训让全体员工清醒地认识到事故的危害性,从而从思想上高度重视安全;讲解规章制度,通过规章制度约束人的行为,提升员工标准化作业和作业标准化。同时,深入开展隐患排查治理、应急演练,建立完善应急组织机构、现场处置方案、抢险救援队伍,强化管技业人员安全履职等工作,确保异常作业、紧急状态下能够快速响应、高效处置,最大限度减少事故损失,实现安全出铁,助力各高炉稳定顺行、稳产高产。
作业区围绕影响炉外生产的安全、铁口堵不上、铁水极限装包、耐材管理等,组织班员、骨干分批次、逐项、持续开展“大讨论”行动,通过群策群力、集思广益,不断寻找自身不足并持续改善,担当实干,7月份实现事故为“0”目标。
精细管控,降低铁水温降创效益
提高铁包利用率,降低铁水温降,提高铁水入转炉温度,一直是高炉炉外作业区助力生产全流程降本的重要工作之一。作业区通过优化出铁标准操作,优化装包标准操作,实现了在最精确的时间内安全准点出铁、准点对包、精准装包,实现了对炉下铁水尾包个数的精准管控,有效提高了铁包利用率。铁包利用率提高,可以缩短铁包运行周期,压缩铁包运行总时长,提高入转炉铁水温度。经计算,7月份,铁水温降实绩超计划指标8.18℃,仅此一项,可实现降本至少19万元以上。
标准作业,减少氧气消耗降成本
炉前烧氧作业,主要用来清通铁口、撇渣器、垄沟、摆嘴等处粘渣,使渣、铁排放顺畅高炉顺行;清理风口处粘渣,辅助高炉检修时更换风口小套项目能高效完成。高炉炉外作为高炉中压氧气的唯一用户,要节省中压氧气,就要减少烧氧作业,就需要减少铁口、撇渣器、垄沟、摆嘴等处结盖、粘渣,减少风口粘渣,而这,与岗位员工的操作息息相关。作业区通过强化班组团队建设,提升员工标准化作业来减少粘渣、减少炉前烧氧次数,降低中压氧消耗。7月份,作业区实际氧气消耗0.0165 m3/t,与去年同期该项消耗指标相比降低0.0085 m3/t,可实现降本超万元。(李幼林)