9月份鄂城钢铁公司品种结构调整取得新成效轧材厂破日产纪录18个、班产纪录18个宽厚板厂破纪录5次炼钢厂重点品种钢实现长浇次生产焦化公司关键指标持续提升
轧材厂挖掘极致产线效率
轧材厂在多切分轧制和降低故障误时两个方面持续发力,“一提一降”,挖掘产线极致生产效率。
高线利用检修时机,采取系列攻关措施,有效降低故障误时,充分释放改造后的轧制速度,9月份,高线产线破日产纪录6个,班产纪录7个。
棒三按计划推进多切分开发,自6月份成功试轧四切和三切分以来,骨干坚持跟踪切分情况,出现问题立即整改。9月份,棒三产线分别破日产纪录4个,班产纪录3个。
棒二自顺利推进两切分轧制工艺改造后,产线效率得到较大提升。9月份,棒二产线分别破日产纪录8个,班产纪录8个。
宽厚板累计破各类纪录5次
宽厚板厂认真贯彻落实集团公司“四化”“四有”要求,围绕公司品种结构调整战略目标,团结带领全体干部职工积极践行“三个一”理念,全力以赴打好三季度收官战,9月品种结构占比达44%。9月累计破日轧制块数、班轧制块数、班轧制重量等纪录5次。
积极发挥新增火切场地作用,强化培训教育和日常管理,进一步规范冷板火切标准化操作,通过钢板分流进一步缓解物流和库存压力,提高合同兑现率。9月合同兑现率提高了4%,完成公司挑战值目标。
炼钢厂重点品种钢实现长浇次生产
9月份,炼钢厂首次完成WH590E一浇次15炉生产组织,打破原生产方式生产8炉记录,生产过程节奏、温度控制较好,成本降低6万元以上,为实现品种结构调整打好坚实基础。
一方面周密策划生产组织方案,优化控制,连铸浇注周期降低2分钟;另一方面对全工序生产过程进行管控,确保全浇次生产顺行,一倒合格率达93%。
焦化公司关键指标持续提升
焦化公司结合自身工艺特点,深挖内部潜力,加强生产源头管理,积极开展小焦炉实验和各种改造攻关,努力实现效益最大化。三季度,焦油产率较上半年提高0.6kg/t焦;煤气回收较上半年提高6m3/t焦;持续优化配煤结构,配煤成本较上半年降低8元/t。