宝武集团中南股份炼钢厂二炼钢连铸党支部聚焦“极致高效率和极致低成本”,围绕生产成本多角度梳理降本增效项目,聚焦支部战斗堡垒作用,全员争当“降本先锋”,人人有担当、有作为、能战斗,成为精打细算的行动者,并取得显著成效。10月份,炼钢二工序吨钢降本51.6元,月度降本1676万元。
二炼钢连铸党支部围绕生产成本多角度梳理降本增效项目,通过和优秀同行对标,发掘出新方法降低精炼渣料消耗的降本增效项目。二炼钢连铸党支部党员骨干现场跟踪试验渣料使用效果,不断调整物料配比,精炼过程埋弧效果好,最终实现渣料成本降低3元/吨,取得降本效果。
为提升转炉生产效率,二炼钢连铸党支部组建缩短转炉冶炼周期攻关小组。党员骨干认真分析转炉冶炼过程各个环节,梳理影响因素,优化供氧参数和加料操作,紧盯每一步的衔接,不浪费每一分每一秒;通过班后会复盘当班的操作,总结不足之处,落后班组到优胜班组学习提升,炉长每周排名营造你追我赶的氛围,有效提升转炉生产效率,以极致效率降低成本。
二炼钢连铸党支部打好炼钢经济算盘,优化转炉入炉装入量,开展工艺优化研究,实施合金窄带化控制,降低合金成本;开展缩短精炼时间及降低精炼电耗攻关,合理计算冶炼时间,避免停等,精准控制,减少能源消耗,不断缩短精炼时间,进而减少精炼电耗,推进节能降耗工作。
二连铸作业区在能源管控上以“节能降耗,减少切废量”为己任,眼睛向内,不断深入推进节能降耗管理工作。受设备影响,8号连铸机每次停浇后尾坯切废至7米,方可正常出尾坯。作业区管技人员通过集思广益,采用正坯加尾坯,放出至出坯辊人工补切,在保温罩末端在线吊废坯的方法,成功优化尾坯切废至4m,每月切废降本约10万元。对标周边同行,根据中包内钢水吨位和钢水液面高度,分次投入,以中包钢水无亮面原则,减少保温材料的消耗。
二炼钢连铸党支部着力优化生产过程,确保冶炼控制各项指标全面受控,全力形成高效生产、优化降本、全员投入的降本增效良好局面。 (黄宝华)