7月底,一台返厂扩容修复的220KW高压电机被送至宽厚板厂中心泵房。按照以往惯例,需将其上线替换另一台待返厂修复的电机,负责该区域电气设备的黄剑却陷入了沉思。他仔细琢磨着,往常直接安排电机上线替换虽简单,但更换至少需要6个小时。在此期间,设备运转还会消耗大量电能。
每一度电都不能浪费。若利用8月初的检修时机更换电机,就能避免电能浪费,还能更从容地完成操作,此项合理化建议很快便获得了批准。
8月检修开始后,电机更换流程顺利进行。但当高压送电完成后,HMI人机界面却突然弹出故障,若不及时解决,可能会导致变频器运行异常。由于第二天上午就要恢复生产,厂方技术人员赶来现场维修,时间来不及。此时,黄剑想起曾与电气首席师李永生交流过高压变频器室的相关操作,他马上联系李永生,按照商议的处理流程进行调整,最终顺利排除故障。
经过此次实践,不仅积累了处理相关问题的经验,还在无备件的情况下保障了变频器的运行。进一步算账可知,不仅节约了电费,还可节约备件成本11万余元,在捡回“芝麻”的过程中抱回来一个“大西瓜”。
当前,该公司形势任务教育宣贯正如火如荼进行中,热轧车间负责人表示,“我们每位职工都要立足岗位学会算账,创造价值。就像此次更换电机,虽过程‘坎坷’,但结果很圆满,既节约了电能,又积累了经验。再遇到类似故障,我们更有信心自己解决。”(黄剑、李小娇)