宝武集团中南股份炼钢厂通过过3号、8号方坯连铸机二冷全水冷工艺改造,实现了能源介质消耗的彻底革新与备件成本的大幅缩减,1-7月实现降本增效312万元,为连铸生产注入了“绿色动能”。
压缩空气“清零”,年省超千万元
传统小方坯连铸二冷工艺普遍采用“气雾冷却”模式,需同时消耗大量净化压缩空气,能耗高且运行成本居高不下。通过全水冷喷嘴替代气雾喷嘴,彻底取消压缩空气使用,实现能源介质“零”消耗。
炼钢厂通过对3号、8号方坯连铸机开展二冷全水冷工艺改造,对全水冷喷嘴通过优化水压与水流分布设计,解决了气雾冷却中因气压波动导致的雾化不均问题,确保铸坯冷却均匀性。改造后吨钢压缩空气消耗从2m³骤降至0,1-7月节约压缩空气费用210万元,同时减少空压机负荷,延长设备寿命。另外,全水冷系统配合智能调控,有效解决铸坯偏析、裂纹等问题,提高了铸坯合格率。
喷嘴成本“瘦身”,维护效率跃升
气雾喷嘴结构复杂,易堵塞且更换频繁,备件成本高昂。全水冷喷嘴通过简化结构、提升耐久性,彻底颠覆传统维护模式。
此次改造使用全水冷喷嘴代替原气雾喷嘴,单价仅为原喷嘴的1/12,且支持在线清理再生,报废率趋近于零。改造后喷嘴寿命延长3倍以上,单次清理成本降低90%,1-7月降低备件费用102万元。通过修复旧喷嘴再利用,单项目节约成本32.5万元,实现“变废为宝”。
方坯连铸机二冷全水冷工艺改造,以技术创新驱动能效跃升,用“零压缩空气消耗”与“超低成本维护”重新定义连铸生产标准,加速迈向“高效、低碳、智能”的炼钢生产。