在安全合规与成本控制的双重目标下,宝武集团中南股份炼钢厂公辅车间以“旧物升级+精准改造”的创新思路,对20台遥控行车遥控器实施“微创式技改”:通过加装54元/套的物理钥匙开关,将单套改造成本从2.54万元降至54元,累计节约直接成本50.69万元。这一“小投入撬动大效益”的实践,不仅实现安全生产标准全面达标,更成为企业降本增效的生动范本。

直面痛点:安全与成本双重挑战
行车设备作为生产关键环节,其安全运行直接关系人员作业安全与生产连续性。此前,该区域20台在用遥控行车的遥控器采用“无钥匙开关”设计,虽满足日常操作便利,但“操作权限无法精准管控、存在擅自使用风险”的问题,与《起重机械安全技术规程》中“应通过钥匙开关、访问码等措施防止无线遥控装置擅自使用”的要求相冲突。
“安全标准是底线,必须刚性达标!”面对合规压力,行车团队最初考虑采购全新遥控装置,然而单套新装置采购成本高达2.54万元,20台合计还需投入50.8万元——这与车间“严控备件成本”的管理目标不符。如何在“安全达标”与“成本可控”间找到平衡点,成为摆在行车创新攻关团队面前的现实难题。
创新破局:以“技改”代替“换新”
“与其全盘换新,不如精准升级!”行车创新攻关团队深入现场调研后发现,现有遥控器核心功能完好,仅需补充“钥匙开关”这一安全控制元件即可满足标准要求。经过反复论证与测试,团队提出“旧遥控器加装钥匙开关”技改方案:在保留原有遥控器主体结构的基础上,通过加装一套物理钥匙开关,实现“钥匙管控操作权限”的安全功能,单个钥匙开关采购成本仅需54元。
这一方案的巧妙之处在于“最小改动实现最大效益”:无需更换遥控器整体,仅通过局部加装零件即可达标,既避免了设备资源浪费,又将改造成本压缩至原方案的0.2%。方案敲定后,团队说干就干,仅用2天时间就完成钥匙开关选型、适配测试,1周内完成20台行车的改造施工,实现“安全合规”与“快速落地”的双重目标。

成效显著:20台累计节约50.69万元
“小投入带来大回报!”改造完成后的数据对比令人振奋:原方案成本:单套遥控装置改造成本2.54万元,20台合计需投入50.8万元;技改后成本:单台加装钥匙开关成本54元,20台合计仅需1080元;直接经济效益:通过技改实现总成本节约50.8万元-0.108万元=50.69万元,单台行车改造成本直降2.53万元,降幅达99.8%!
更重要的是,改造后的遥控器通过钥匙开关实现了“专人专控、操作留痕”,经现场核验,完全符合安全生产技术规范要求,为行车区域筑起“安全+成本”双防线。
此次行车区域遥控装置技改,是炼钢厂公辅车间践行“降本增效、向管理要效益”理念的生动实践——不依赖“大手笔投入”,而是通过“小切口创新”,用54元的零件破解2.54万元的成本难题,既守住了安全生产的“红线”,又激活了成本控制的“潜力”。
未来,公辅车间将持续深化“精益技改”文化,鼓励全员立足岗位找痛点、创新思路解难题,让“小技改”成为推动企业降本增效、高质量发展的“大引擎”。 (荣树妹)




























