重庆钢铁轧钢厂热卷产线,红钢穿梭,机械轰鸣,在设备稳定运行的背后,有这样一个自主维护的班组——设备车间自动化仪表检修班组。他们围绕设备稳定,以实干践行算账经营,以修旧利废降备件费,持续推进班组效能提升。今年以来,班组“修旧利废”关键指标较上年度累计提升227.56%,从“吊车尾”跻身中南钢铁班组关键指标劳动竞赛前列。
除垢焕能:层冷二位五通阀重获“新生”
层冷系统作为轧钢生产的关键环节,需通过二位五通阀精准控制冷却喷嘴开关与区域切换。但阀门因长期接触水汽,内部积聚水垢引起阀芯卡阻,影响设备运行且加大了备件消耗。“我们尝试拆开看看呢?”班组青年员工张彦铭摒弃“扔旧换新”。
说干就干,班组青年员工陆续开启了拆卸工作。张彦铭看着阀芯内部厚厚的白色水垢皱眉:“这水垢也太严重了,直接用刷子刷吗?”班组长吴力浩拿起阀芯仔细查看后回应:“直接刷不行,先用除垢剂软化,再用细毛刷轻刷,最后用清水冲净”按照这个方法,大家逐一拆解、除垢、更换老化密封、组装,涂抹润滑脂……
修复后的60台阀门测试后回装使用正常,合计节省备件费用1.2万元。
精准修复:热卷加热炉阀门定位器“焕新”
“今天我们的任务除了日常的检维修,就是将加热炉的几台损坏的定位器进行修复处理!”早会上,班组长吴力浩正在安排着今天的工作。
加热炉阀门定位器是控制炉内温度、燃气流量的关键部件,关乎着加热炉的温控稳定性以及热卷加热质量,班组成员秉承着“能修不扔”的原则,大家迅速行动,高效分配任务。有的成员负责定位器的拆解,使用压力表反复检测气路密封性检测工作,确保气路绝对密封;有的则细心拆解电路板,手持万用表逐一排查元件的通断情况,精准定位故障点并逐一恢复……
在大家的努力下,目前已累计修复了5台阀门定位器,有效节约新品备件采购费6000元。
今年以来,轧钢厂设备车间自动化仪表检修班通过“修旧利废”活动,创新性地持续对各类老旧设备进行系统性维护和修复工作,建立了定期检查和预防性维护机制,确保设备长期可靠运行,实现了从被动维修到主动维护的转变,设备故障率有效降低、修旧利废效益不断提高,累计创效超10万元。(胡锐)




























