12月22日9:00,河钢集团张宣科技机电公司球团润磨机检修现场,“收好尾、开好头”的红色条幅下,检修职工正紧张忙碌地吊运更换下来的篦板。
突然,故障报警声响起,天车无法正常作业。“极有可能脱轨了。”经验丰富的职工果断做出判断。
脱轨,这个词让在场所有人都倒吸一口凉气。天车脱轨常规维护耗时较长,这意味着以生产设备“零影响”冲刺年目标的计划恐怕难以实现。
关键时刻,经验丰富的职工何飞飞的大脑迅速转动,天车的结构示意图和故障位置一一在脑海浮现,短暂思考后,一个破规之法快速生成:使用液压顶升装置,配合激光定位系统,微调天车车轮,可在最短的时间完成复轨。
听到何飞飞的方案大家交流的目光中满是疑惑,“我们可以利用液压千斤顶精确控制天车的抬升高度,然后用激光测距仪实时监控,完成轨道对齐调整。理论上,只要精度达到0.5毫米以内,就可以让轮子重新回到轨道上。”
方案经过快速论证后,一场漂亮的收官攻坚战全面打响。
当液压千斤顶开始工作,周围安静得能听见呼吸声。
“开始第一阶段抬升,每次抬升不得超过0.5毫米。”何飞飞通过对讲机下达指令,激光测距仪的数据实时显示在监控屏幕上:0.1毫米、0.2毫米、0.3毫米……“停!”当读数达到0.5毫米时,何飞飞喊道,“检查支撑系统稳定性。”大家逐一检查支撑点,确认无误后,第二轮微调开始……
时间一分一秒过去,当天车被抬升了六厘米后,脱轨的轮子有了足够的调整空间。“现在开始横向微调。”何飞飞的声音有些紧张。这是最关键的一步,何飞飞小心翼翼地控制着侧向液压装置,激光测距仪上的数据缓慢变化。“向左0.1毫米,再0.1毫米……”经过五次微调,屏幕上显示出一个完美的绿色对勾,天车轮子精确对齐轨道。
“现在缓慢下降,注意监测对齐状态。”随着液压装置的反向运行,天车缓缓下降。当最后一丝间隙消失,轮子完全接触轨道时,现场爆发出欢呼声,复轨的整个过程比预计时间提前一小时完成。
“测试运行!”的指令下达后,天车启动沿着轨道平稳移动,那熟悉的运行声与红色条幅迎风的猎猎响声合成胜利的欢唱。随着润磨机最后一块篦板吊装到位,润磨机检修完美结束。(赵晓文 朱卫红)




























