在宝武集团中南股份炼钢厂的优特钢组生产线上,新开发的合金模具钢曾让工人们头疼不已——“切不断、浇不顺”,连浇炉数比行业标杆低了近3.5炉。面对高附加值的特钢生产难题,连铸车间丁横班员工高新军主动请缨,带领团队展开攻坚。

“问题不解决,产品就上不了台面!”高新军一头扎进生产记录堆,逐笔统计影响连浇的因素,绘制出原因分析树图。经过反复实验,他们发现:脱引锭位置过近导致头坯翘起,才是切割中断的“罪魁祸首”。
找准症结后,团队创新提出“分级压力控制”方案:将喷射器与铁粉罐分设独立管路,5个流同步切割时压力稳定如常。更关键的是,他们结合拉速、二冷水量等参数,推导出脱引锭的最佳位置。第一次试浇,头坯稳稳“躺”在辊道上,再无翘头迹象。

这场“连浇革命”立竿见影:平均连浇炉数跃升至8.19炉,单人工精整铸坯一项就省下13万元,累计降本达42万元。在中南股份2025年三季度自主管理成果发布会上,这项源自一线的微创新摘得金奖,成为“小改小革创大效”的生动注脚。(黄宝华)




























