“省下一分钱,就是赚回一分钱。”这句镌刻在生产实践中的箴言,成为宝武集团中南股份能源环保部成本攻坚的行动指南。发电车间聚焦生产运行与设备运维两大核心环节,以技术创新与设施改造为“双密钥”,精准破解成本管控难题,实现了降本与增效的双向奔赴。
密钥一:自动调控,给药剂成本做“精准减法”
2台135MW机组锅炉给水加药装置曾是生产成本管控的突出痛点。此前依赖在线PH值化验的人工变频调节模式,因化验与调节存在时间差,导致自动程序振荡失效、无法稳定投用。一旦锅炉外供蒸汽或机组负荷波动,PH值调节滞后不仅造成药剂浪费,更会加剧锅炉酸性腐蚀,潜藏设备损坏隐患。
技术团队靶向攻关,摒弃传统经验依赖,创新编制除氧器出口SC加药自动程序,为调控提供量化依据;建立“手工化验+在线数据”双向校准机制,严控数据误差;结合锅炉不同负荷动态特点,差异化设定PH值控制区间,实现“负荷变、参数调、效果稳”的自适应调控。改造后,每年节约药剂费用16.56万元,既堵住成本漏洞,更筑牢设备安全防线。
密钥二:设施重构,让运维成本“科学瘦身”
高效发电三期超滤产品水箱的设计短板,曾长期制约运维效益。水箱仅设1个DN125出水口,需同时承载超滤反洗(80m³/h)与一级反渗透制水(64m³/h)需求,流量供需矛盾突出;且从排污口取水制水导致水质浊度高、杂质多,使得保安过滤器滤芯更换周期仅15天,频繁更换既推高采购成本、耗费人力,更影响系统稳定运行。
车间团队以“釜底抽薪”思路推进改造:从1#、2#机组引入高效发电三期全膜法处理除盐水,保障源头水质;新增1个DN125出水口专供反渗透制水,破解流量瓶颈;拆除排污口制水取水口、恢复原生排污功能,同步完成水箱清洗与防腐处理。改造后,滤芯更换周期从15天延长至90天,年节省滤芯费用4.8万元,设备启停频次减少80%,运维人力成本降低60%,实现“降成本、提效率、稳生产”三重成效。
从“人工调节”到“自动控制”,从“15天更换”到“90天长效”,从数据精准调控到细节精益管理,发电车间始终以问题为导向,将“精打细算”融入每一个流程、每一个节点,打赢这场实实在在的成本攻坚战。(哈小辉)




























